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論文 透水性型枠を使用したコンクリートの性能改善 三島 直生

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(1)

論文 透水性型枠を使用したコンクリートの性能改善

三島 直生*1・畑中 重光*2・小林 広実*3・犬飼 利嗣*4

要旨:透水性型枠を使用することにより,コンクリートの表層強度を改善できることが明ら かになっている。しかし,コンクリート上層部においては,その効果があまり大きくない。

本研究ではこの透水性型枠を使用したコンクリートの上層部の性能改善手法として,透水性 型枠上部に加圧脱水,再振動締固め,真空脱水処理等を試みた。その結果,再振動締固めお よび真空脱水処理は透水性型枠を使用したコンクリート上層部の性能改善に効果的である という知見を得た。

キーワード:透水性型枠,強度改善,加圧脱水,再振動締固め,真空脱水処理

1. はじめに

コンクリートの耐久性の向上,表面の気泡や アバタの除去を目的として,これまで各機関か ら種々の透水性型枠が開発され,主に壁面の性 能改善を中心に利用されている。

透水性型枠は,コンクリート中の余剰水を型 枠の外へ自然排水させる型枠で,これによって コンクリート表層部の水セメント比が低減され,

表面が緻密化するため,強度をはじめ,中性化 や塩害に対する抵抗性が向上するとされている

1)。また,透水性型枠による耐久性の改善効果が 大きい部分は部材の下層部である。その理由と して型枠にかかる側圧が大きいほど型枠からの 余剰水の排出量が多く,側面表層部の水セメン ト比の低減効果が大きくなることが挙げられて いる2),3)

逆に,側圧の小さい型枠上部(コンクリート 上層部)においては耐久性の改善効果が小さい。

従って,透水性型枠を利用した構造体により高 い耐久性を期待するためには,型枠上部におい て図-1に示すようなさらなる改善が必要だと いえる。

本研究では,透水性型枠を利用したコンクリ ート部材上層部の性能改善手法として,加圧脱

水,再振動締固めによる排水促進,真空脱水処 理による強制排水,モルタルピース挿入による 圧密および吸水の 4 種類を取り上げ,各手法の 効果に関して検討を行った。

2. 既往の研究 2.1 加圧脱水

佐藤ら4)は,加圧脱水の効果について研究を行 った。その結果,加圧脱水を行うことにより,

コンクリート中の水セメント比が減少し,圧縮 強度が増加する。また,その効果に脱水率が相 関していると報告している。

*1 三重大学 工学部建築学科 助手 博士(工学) (正会員)

*2 三重大学 工学部建築学科 教授 工博 (正会員)

*3 (株)東進

*4 東海コンクリート工業(株) 技術部技術グループ係長 工修 (正会員)

図-1 透水型枠を利用したコンクリート の強度改善のイメージ図

(前田ら3)のグラフに加筆)

0 20 40 60 80 100

0 10 20 30 40 推定強度(MPa)

高さ(cm)

透水型枠 合板型枠

改善が必要な部分

改 善 後 の 理 想 的 な 強度分布 コンクリート工学年次論文集,Vol.26,No.1,2004

(2)

図-2 型枠の概要 鋼製型枠

透水シート

1000

300

150 [単位:mm]

150

集水容器 (a) 型枠全体 (b) 型枠下部断面 竹村ら 5)は,再振動締固めの効果について研

究を行った。その結果,再振動締固めは圧縮強 度の改善に有効であり,その最適時期はブリー ディング終了時であると報告している。

2.3 真空脱水

和藤ら 6)は,コンクリート床スラブの強度改 善手法として真空脱水の効果について研究を行 った。その結果,スラブ表面の反発硬度および 内部の圧縮強度は大幅に改善されるとし,また,

真空脱水処理はブリーディングが殆ど終了した 時期に行うのが最も効果的であるとしている。

本研究ではこれらの処理を透水性型枠と併用 することによって,コンクリート上層部のさら なる性能改善効果を検討することとした。

3. 実験概要

3.1 実験要因

実験要因を表-1に示す。試験体は図-2に 示 す よ う に 幅 300mm× 高 さ 1000mm× 厚 さ

150mmの壁状とし,透水性シート3)を2面に貼

付した。透水性型枠からの排水は型枠最下部か らのみとし,それ以外の型枠接合部はシリコン 樹脂にて漏水防止処理を施した。

図-3に試験体上部の性能改善処理方法を示 す。各処理は,全てコンクリート上層部の性能 改善に最も効果的であると予想されるブリーデ ィングのほぼ終了時に行った。

図-3(a)に示すモルタルピースはφ40~

10mm,長さ 300mm の円錐台形状で,吸水性を

持ち,内部には特殊繊維が混入されている。こ れを試験体上部に等間隔で3本挿入した。

加圧脱水処理では,コンクリート上面に鉄製 の載荷板および重りを置いて0.5MPaの圧力を与 えた。重りは脱型時までそのままとした(図-

3(b)参照)。

再振動締固めでは,コンクリート上部に改善 効果を集中させ,同時に加圧の効果も得るため に,内部振動機ではなく表面振動機によりコン クリート上面から47.1N・m/m2の振動エネルギ7)

で締固めを行った(図-3(c)参照)。

真空脱水処理では,上部300mm×300mmの範 囲で透水性シートの代わりに真空脱水用のろ過 マットを型枠に貼付し,ろ過マット中央の位置 に設置した脱水用の孔から真空ポンプによる脱 水処理を 5 分間行った。それ以下の部分および 反対面には透水性シートを貼付した(図-3(d)

参照)。

3.2 試験体の作製方法

表-2に使用材料,表-3にコンクリートの 調合を示す。コンクリートは型枠に一層で打ち 込み,高周波バイブレータを用いて,高さ500mm の位置で15秒間締固めを行った。なお,型枠の 脱型は材齢5日で行い,材齢28日まで湿布養生 とした。

試験体名 透水性 シート の有無

処理開始時期 測定項目

シートなし 無

透水シート -

モ ル タ ル ピース 加圧脱水 再振動 真空脱水

有 ブリーディン グほぼ終了時 (本実験では 打設後 40 分)

・ブリーディ ング水量

・排水量

・反発硬度

・圧縮強度

・引っかき 強さ 表-1 実験要因

(3)

3.3 測定方法

(1) ブリーディング水量および排水量

ブリーディング水は,試験体上面にたまった 水をスポイトを用いて採取した。排水量は図-

2に示すように,集水容器を透水性シートの先 端に設置して測定した。

(2) 表面反発硬度

P型およびN型ハンマを用いて材齢28日で反 発硬度を測定した。試験体を高さ200mm毎に5 層に分割し,各層ともそれぞれ20点打点した。

(3) 圧縮強度

図-4に示す位置でコアを抜き取り,シート

面を研磨した後,JIS A 1107に準じて材齢28日 で強度試験を行った。ただし,モルタルピース を挿入した試験体については,モルタルピース の入っている箇所を避けてコア抜きを行った。

(4) 引っかき強さ

仕上学会方式による引っかき試験を材齢28日 で行った。試験体を高さ200mm毎に5層に分割 し,試験体各面の中央付近を試験器で引っかき,

傷の幅を計測した。

4. 実験結果および考察

4.1 ブリーディング水量および排水量 単位量(kg/m3)

スランプ SL(cm)

空気量 Air(%)

水セメ ント比 W/C(%)

粗骨材の 最大寸法 Gmax(mm)

細骨材 率 s/a(%)

水 W

セメント C

細骨材 S

粗骨材 G

減水剤* (C×wt%)

AD 18 4.5 55 20 48.0 185 336 825 930 0.40

[注]*単位水量に含む

材料名 種類 主な物性

セメント 普通ポルトランドセメント 密度:3.14g/cm3,比表面積:3300cm2/g 細骨材 三重県町屋川産川砂 表乾密度:2.62g/cm3,吸水率:1.66%

粗骨材 三重県志摩産砕石 表乾密度:2.66g/cm3,吸水率:0.80%

混和剤 ポリカルボン酸系減水剤 密度(原液):1.090g/cm3

水 上水道水 -

表-2 使用材料

表-3 コンクリートの調合

[単位:mm]

図-3 型枠上部におけるコンクリートの品質改善処理方法の概要

1000

150

300

(a) モルタルピース 40

300

シート面 モルタルピース

コンクリート

(挿入)

(b) 加圧脱水 載荷板

(重りによる載荷)

(c) 再振動締固め 載荷板

(d) 真空脱水処理

300

排水管 ろ過マット 表面振動機

(起振力:1225N,

継続時間:30 秒)

(4)

図-5に,各試験体からの全排水量の測定結 果を示す。透水性シートを貼付した試験体から のブリーディング水は極めて少量であった。

図中の処理後排水量とは,ブリーディング終 了時に行った試験体上部の各処理後に排出され た排水量を表している。図によると,加圧脱水 や再振動締固めを行うことによる全排水量は,

透水シートのみの試験体からの全排水量に比べ 微増したにとどまった。一方で真空脱水処理を 行うことにより,排水量の大幅な増加がみられ た。モルタルピース試験体の排水量が大きいの は打設時にみられた若干の漏水も関係している と考えられる。

4.2 表面反発硬度

図-6にN型ハンマによる各試験体の表層強 度を示す。図の横軸は表面反発硬度から材料学 会式を用いて推定した強度である。試験体全体 にわたり透水性型枠を使用したコンクリートの 反発硬度は,中~下層部ではシートなしの値を 推定強度にして6MPa程度上回ったが,高さ800

~1000mmの範囲では,シートによる強度の改善

効果はそれより若干小さいものとなった。

各処理による改善効果に着目すると,モルタ ルピースおよび加圧脱水では,その効果があま り顕著に現れていない。再振動締固めを行った 試験体では,全層にわたり推定強度にして 5~

8MPa程度増加する結果となった。真空脱水処理 を行った試験体では,真空脱水処理を行った高

さ 700~1000mm にわたって推定強度にして約

8MPa増加し,再振動の試験体と同程度であった。

それより下部では透水性シートのみの試験体と 同程度であった。

4.3 圧縮強度

図-7に各試験体から抜き取ったコア試験体 による圧縮強度分布を示す。図によれば,透水 性型枠を使用することにより,圧縮強度はシー トなしに比べて3~6MPa程度増加した。このこ とから,透水性シートの効果は表面から 50mm 程度の内部まで及んでいることが考えられる。

ただし,上層ほどその改善効果は小さい。

各処理による改善効果は,真空脱水処理試験 体の上層部および再振動締固め試験体の中下層 部において顕著で,それぞれ大幅な強度の上昇 がみられる。とくに再振動締固めは今回用いた 程度の大きさの型枠では,試験体全体の強度を 改善する効果があると考えられる。

試験体上部の圧縮強度に注目すると,図-6 の表層強度と異なり,真空脱水処理,モルタル ピース挿入の順に高強度となり,再振動締固め はそれほど効果が大きくない。このように,各 処理ごとにコンクリートの品質改善される部位 が異なっている。

4.4 引っかき強さ

図-8に各試験体の引っかき強さの結果を示す。

[単位:mm]

図-4 圧縮試験用供試体の採取方法

1000

300

200

50

50

50

圧縮試験用供試体

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

シート なし 透水

シート モルタル

ピー ス 加圧脱

水 再振

動 真空脱水

水量(g) 真空脱水量

処理後排水量 排水量

ブリーディング水量

図-5 各試験体からの全排出水量

(5)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 10 20 30 40 50 60 推定強度(MPa)

高さ(cm)

シートなし 透水シート モルタルピース

(a) モルタルピースの影響

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 10 20 30 40 50 60 推定強度(MPa)

高さ(cm)

シートなし 透水シート 加圧脱水

(b) 加圧脱水による影響

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 10 20 30 40 50 60 推定強度(MPa)

高さ(cm)

シートなし 透水シート 再振動

(c) 再振動による影響

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 10 20 30 40 50 60 推定強度(MPa)

高さ(cm)

シートなし 透水シート 真空脱水

(d) 真空脱水処理による影響 図-6 各試験体の表層強度(N 型ハンマ)

モルタルピース 挿入位置

真空脱水処理 範囲

図-7 各試験体の圧縮強度分布 0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

20 30 40 50 60 圧縮強度(MPa)

高さ(cm) シートなし

透水シート モルタルピース 加圧脱水 再振動 真空脱水 図によると,透水性型枠を使用することにより,

引っかき傷の幅は小さくなり,コンクリート表 面が緻密化されているといえる。型枠上部の改 善効果をみると,いずれの処理においても,透 水性型枠のみに比べ引っかき傷の幅はさらに小 さくなっており,各処理ともコンクリート表面 を緻密化するのに有効であったと判断できる。

5. まとめ

本実験で,透水性型枠を使用することにより,

コンクリートの表層強度および内部圧縮強度が 改善されることを確認した。

さらに,透水性型枠を用いたコンクリート試 験体の上層部に着目した 4 種類の性能改善手法 の効果について調べた。得られた結果は表-4 のようにまとめられる。

(6)

は試験法ごとに評価するコンクリートの部位が 異なるためと考えられる。圧縮強度は表層から2

~3cm の内部の強度を計測しており,引っかき 強さは表層部 1~2mm のみを,表面反発硬度は その両方の部位の品質が反映されていると考え られる。

本研究の主な目的であった試験体上層の性能 改善については,真空脱水処理が最も有効であ るといえる。しかしながら,実施工における利 便性を考慮すれば,表面振動機による再振動締 固めも有効であると考えられる。なお,モルタ ルピース挿入および加圧脱水については,処理 の最適時期などについてさらに検討する必要が ある。

謝辞

本研究は,日本コンクリート工学協会「透水・

脱水によるコンクリートの品質改善に関する委 員会」(委員長:畑中重光)の一環として行われ たものである。また,本研究費の一部は2002年 度セメント協会研究奨励金(代表:三島直生)

によった。付記して謝意を表します。

参考文献

1) 立松和彦,石原誠一郎:透水性型枠によるコ ンクリートの細孔構造の変化と耐久性の向 上,コンクリート工学論文集,Vol.8,No.1 , pp.171-178,1997. 1

2) 竹田宣典,平田隆祥,十河茂幸,芳賀孝成:

透水性シートを用いた型わくによるコンク リート表面の品質改善,コンクリート工学年 次論文報告集Vol.11 No.1,pp.683-688,1989.6 3) 前田哲宏,松田孝允,三島直生,畑中重光:

透水性型枠を使用したコンクリートの表層 および内部強度性状に及ぼす再振動締固め の影響,コンクリート工学年次論文集,Vol.24 No.1,pp.345-350,2002.6

4) 佐藤文則,出頭圭三,渡辺正,原夏生:直打 ちライニング工法における加圧脱水コンク

リートの品質特性,コンクリート工学年次論 文集,Vol.11 No.1,pp.639-644,1989.6 5) 竹村和夫,安部康倶:再振動締固めによる強

度の増進効果について,セメント技術年報,

Vol.39,pp.249-252,1985.2

6) 和藤浩,畑中重光,山本景司,村松昭夫:床 スラブコンクリートの真空脱水締固め工法 における諸要因の影響,コンクリート工学年 次論文集,Vol.23,No.2,pp.391-396,2001.6 7) 超硬練り研究委員会報告書,日本コンクリー

ト工学協会,pp.155-162,1988.6 モルタル

ピース

加 圧 脱水

再 振 動

真空 脱水

上層 △ △ ○ ○

表面反発

硬度 下層 △ △ ○ △

上層 ○ △ △ ◎

圧縮強度

下層 △ △ ◎ △

上層 ○ ○ ○ ○

引っかき

強さ 下層 △ △ △ △

処理方法 性能評価

表-4 各処理が及ぼす改善効果

[注] ◎:極めて改善効果が高い

○:改善効果が高い

△:改善効果があまり無い 図-8 各試験体の引っかき強さ

(引っかき力 4.9N)

5 層

2 層 4 層

3 層

1 層

0 0.1 0.2 0.3 0.4

引っかき傷の幅(mm)

シートなし 透水シート モルタルピース 加圧脱水 再振動 真空脱水

参照

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