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脱リンスラグ微粉末を利用した高炉スラグ微粉末の改良

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Academic year: 2022

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図-1 リング型拘束ひび割れ抵抗性試験用型枠

0 100 200 300 400 500

PL BS BDB BDN

凝結時間[min] 始発時間 終結時間

1 8 0 150

7 5

100

120

7 0 1 0 0

1 3 5

キーワード 混和材 脱リンスラグ 高炉スラグ 乾燥収縮 ひび割れ

連絡先 〒101-8308 東京都千代田区神田駿河台1- 8-14 理工学部土木工学科 TEL/FAX 03-3259-0682

脱リンスラグ微粉末を利用した高炉スラグ微粉末の改良

日本大学大学院理工学研究科 学生会員 ○壁屋 俊輔

日本大学理工学部 正会員 梅村 靖弘 日本大学理工学部 露木 尚光

1. はじめに

我国で年間約1,000万t発生する製鋼スラグの内,脱リンスラグは約40%を占めており,主要鉱物にβ-C2S を含有しているため,低発熱性混和材としての利用が可能と考えられる。筆者らは脱リンスラグを含む製鋼ス ラグに多く含有するf-CaOを低減し安定化させる方法として500℃,2時間の焼成を提案した1)。本研究では,

この脱リンスラグを高炉スラグに混合使用した場合の凝結時間,圧縮強度,乾燥収縮,空隙径分布,乾燥収縮 によるひび割れ特性に関して検討を行った。

2.実験概要

2.1 使用材料及び配合条件:使用材料を表-1,モルタル 配合を表-2に示す。水結合材比を50%一定とし,JIS R 5201-1992に準拠して,セメント(混和材を含む)と細骨 材の質量比は1:2とした。

2.2 凝結試験:JIS R 5201に準拠してビカー針装置を用いて,

セメントペーストの凝結の始発と終結を測定した。

2.3 圧縮強度試験:JIS A 1108に準拠し,φ5×h10cmの モルタル供試体を作成し,試験材齢まで室温20℃の恒 温室で封緘養生し,試験材齢は3日,7日,28日,91 日とした。

2.4乾燥収縮率試験:4×4×16cmの供試体を作製し材齢 3日で脱型後,温度20℃,相対湿度60%のデジケータ 内で気中養生し,JIS A 1129に準拠した長さ変化率測定 試験により乾燥収縮率を測定した。

2.5 空隙径分布試験:圧縮強度試験と同じ供試体を 2.5

~5mmの大きさまで粉砕し,アセトンとメタノールに て脱水し,D-dry法により乾燥した後,空隙径分布を水 銀圧入式ポロシメータにより測定した。

2.6 リング型拘束ひび割れ抵抗性試験:リング型ひび割 れ抵抗性試験用型枠を図-1 に示す。試験は配合BSとBDB で行った。なお,枠型底面にテフロンシートを設置し,

温度20℃で4日間封緘養生後,外リングを脱型し,内リ ングの円周方向の3ヶ所にひずみゲージを設置した。そ の後,温度20℃,湿度50%の条件下でひび割れ発生まで 内リングひずみを測定した。

3.試験結果と考察

3.1 凝結試験:図-2 に凝結時間を示す。BSと比較する

表-1 使用材料

表-2 モルタル配合

BS DB DN BS DB DN

PL ― ― ― 318 636 0 ― ― 1271

BS 50 ― ― 318 318 318 ― ― 1271

BDB 25 25 ― 318 318 159 159 ― 1271

BDN 25 ― 25 318 318 159 ― 159 1271

混和材の置換率[%]

50 配合

記号

水結合 材比 [%]

単位量[㎏/m3]

W C AD

S

単位:mm 高さ:38.3 モルタル

鋼製型枠

7 7 81

44 125

図-2 セメントペーストによる凝結試験結果

備考 蒸留水

密度:3.16g/cm3  ブレーン値:3320cm2/g (社)セメント協会 セメント強さ試験用標準砂 絶乾密度:2.64g/cm3

表乾密度:2.68g/cm3  粗粒率:6.57 高炉スラグ 密度:2.89g/cm3 ブレーン値:4380cm2/g

無処理  密度:3.47g/cm3 ブレーン値:4710cm2/g

焼成処理(500℃) 密度:3.51g/cm3 ブレーン値:4490cm2/g

粗骨材 G

普通ポルトランドセメント C

細骨材 S

A D

DB BS

材料名 略号

練混ぜ水 W

脱リンスラグ

DN

5-408 土木学会第63回年次学術講演会(平成20年9月)

-815-

(2)

-10.00 -8.00 -6.00 -4.00 -2.00 0.00

材齢[day]

乾燥収縮率[×10-4PL BS

BDB BDN

0 3 7 14 28 56 91

3日

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

0 0.01 0.1 1 10 100

空隙径 [μm]

空隙量 [10-2 cc/g]

91日

0.001 0.01 0.1 1 10 100

PL BS

BDB BDN

と始発時間はBDBで35%,BDNで80%,終結時間はBDB で20%,BDNで50%遅延した。脱リンスラグを焼成するこ とにより凝結時間の改善が確認できた。

3.2 圧縮強度:図-3に試験結果を示す。BDBとBDNの圧縮 強度はBSと比較すると材齢3日で85%,75%,材齢91日 では95%,90%となった。この結果より,高炉スラグを焼 成した脱リンスラグで置換した場合,高炉スラグ単体の場 合と比較して初期材齢では約 15%低下するが,長期材齢で は同程度の強度発現となった。

3.3 乾燥収縮率:図-4に乾燥収縮率の経時変化を示す。収縮 率はBDB,BDN共に同等の値を示し,BSと比較すると,材 齢7,14日で20~30%,材齢28日以降は20%小さくなった。

3.4 空隙径分布測定:図-5 に材齢 3,91 日の空隙径分布を 示す。初期材齢3日において,BSと比較すると,BDB・BDN は 0.001~1μm径で倍以上の空隙量が存在している。その ため,全空隙量がBDBで20%,BDNで30%の増加となっ た。これは,脱リンスラグの水和反応の遅れが要因と考え られる。長期材齢91日は,BDNが0.003~0.01μm径の空 隙量が多くなったが,BS・BDB共に同等の値を示している。

これは,脱リンスラグ中の β-C2S の水和反応による水和物 の生成により緻密化されたものと考えられる。図-6 に圧縮 強度と全空隙量の関係を示す。配合に関係なく圧縮強度と 全空隙量には強い相関関係が認められた。

3.5 リング型拘束ひび割れ抵抗性試験:図-7に内リングのひ ずみの経時変化を示す。BSでは 110時間で,BDでは205 時間後にひび割れが生じ,ひずみが開放された。このこと から脱リンスラグを混合することで収縮拘束によるひび割 れ発生が BS よりも抑制され,伸び能力の改善が可能であ ることが示唆された。

4 まとめ

高炉スラグを脱リンスラグで 50%置換した場合,高炉ス ラグ単体と比較すると,凝結時間が長くなるが,高炉スラ グ単体の配合と同等の圧縮強度発現と全空隙量を維持しな がら,乾燥収縮率の初期材齢で30%,長期材齢で20%低減 した。さらに乾燥収縮に対するひび割れ抵抗性が改善される ことが示唆された。

参考文献

1) 佐藤正己,露木尚光,梅村靖弘,原田宏:転炉スラグを利用 したコンクリート混和材の特性,コンクリート工学年次論文 集,Vol.21,No.1,pp.163-165,1999

図-3 圧縮強度

図-4 乾燥収縮

図-5 材齢 3 日,91 日における空隙分布

図-7 収縮ひずみの経過時間 0

10 20 30 40 50 60 70

0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 材齢[day]

圧縮強度[MPa]

PL BS

BDB BDN

3 7 28

図-6 圧縮強度と全空隙量の関係 0

15 30 45 60 75

0 5 10 15

全空隙量[×10-2cc/g]

圧縮強度[MPa]

PL BS

BDB BDN

91日

3日 28日

7日

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

0 50 100 150 200 250

材齢[時間]

み[×10-6

BDB BS

5-408 土木学会第63回年次学術講演会(平成20年9月)

-816-

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