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充填硬化材の加圧注入圧を利用した既設トンネルの補強技術の開発

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Academic year: 2022

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(1)

充填硬化材の加圧注入圧を利用した既設トンネルの補強技術の開発

~ 充填材の硬化過程における残存圧力確認実験 ~

大成建設株式会社 正会員○高倉 克彦 正会員 森田 泰司 一般財団法人エンジニアリング協会 正会員 竹束 正孝

1.はじめに

高度成長期以来構築されてきた建設物が,経年変化による老朽化あるいは建設当時との荷重条件の相違によ る耐荷力不足の問題に近い将来直面することは,想像に難くない.都市部の地下に建設されている地下鉄,下 水道トンネル,共同溝トンネルについても,都市再開発による外荷重変化に伴う覆工コンクリートの変状とい った事案が浮かび上がってきており,都市の再生の観点からも,トンネルの補強技術に対する需要が高まって いるといえる.また,東日本大震

災以降,耐震基準が見直されてき つつあり,今後,既設トンネルの 耐震補強が必要とされてくるも のと考えられる.このような状況 に鑑み,既設トンネルの補強を目 的とした技術の開発を行ってお り,前編ではこの補強技術の概要 について報告した.本編では,補 強技術の成立性のポイントとし て取り上げた,セメントミルクが 液体から硬化体に変化する過程 で加圧注入圧が消失してしまわ ないことを確認した実験につい て報告する.

2.実験概要

図-1にゴムチューブおよび蓋状鋼板の形状寸法を示す.蓋状鋼板の内空高さは

35mm,ゴムチューブ厚は 5mm

としている.したがって,セメントミルク(充填硬化材)の充填高さは

25mm

程度となる.セメントミ ルクの加圧注入圧は,前編の外荷重変化例の推定値である

0.2MPa

を充填材硬化時に見込むために

1.5

倍に上 げ越した

0.3MPa

とした.このた

め,注入孔及びエア抜孔ならびに ゴムチューブ両端部では,加圧注 入圧

0.3MPa

を保持するために,

ゴムチューブを金具で挟み込む 構造としている.なお,ゴムチュ ーブには

CR

ゴムを,セメントミ

ルクには

PC

グラウト材を用いている.

図-2に載荷装置および加圧注入装置の概要図を,写真-1に載荷装置状況を示す.ゴムチューブに加圧する ことによって,蓋状鋼板が浮上ろうとする力を床面に固定した

PC

鋼棒の反力としてロードセルにて計測した.

キーワード 老朽化,トンネル,補強,充填硬化材,加圧注入

連絡先 〒245-0051 横浜市戸塚区名瀬町

344-1 大成建設株式会社 技術センター土木技術開発部 TEL 045-814-7229

図-1 ゴムチューブおよび蓋状平板形状寸法

反力受板t=12 ゴムチューブt=5

200

A

A

A-A断面図 B-B断面図

平面図

側断面図 硬質ゴム

1000

600 200

25 0 32 0

リブt=16

10 35

端部閉止金具

注入・エア抜部金具(1インチ) 1200

37 0

硬質ゴム

106 B

B

ボールバルブ(2)

ボールバルブ(3) 圧力センサー

ボールバルブ(1)

エア抜バルブ

蓋状鋼材 データロガ

PC スクイズポンプ

ロードセル

PC鋼棒(Φ24) (内部にゴムチューブ)

図-2 載荷装置および加圧注入装置 土木学会第69回年次学術講演会(平成26年9月)

‑219‑

Ⅵ‑110

(2)

注入加圧においては,加圧段階毎に圧力保持時間を設けて,漏水 などによる圧力減少などが発生しないか確認した.また,耐圧ホー スなどのクリープの影響を低減するために一旦

0.3MPa

まで加圧 注入して

1

時間ボールバルブ(1)を閉止したのち,再度

0.3MPa

ま で加圧注入を行うこととした.

3.実験結果

最大加圧力目標値

300KPa(0.3MPa)に対して,1

回目の加圧 値は

297KPa,再加圧値(1

時間経過後)は

321KPa

となった.図 -4に圧力センサー値の経時変化図を,図-5に浮上り

反力の経時変化図を示す.圧力センサー値は,最大 注入圧を保持したあとは低下傾向を示し,

PC

グラウ ト材の終結時間を若干超えた練上り

24

時間程度で 底を打ち,その後,

PC

グラウト材の膨張効果を受け て上昇している.浮上り反力は,最大注入圧を保持 したあと,徐々に低下しており,練上り

7

日程度に おいてもわずかながら低下している.ただし,

PC

グ ラウト材の硬化過程において,浮上り反力が消失し てしまうことは見られなかった.

4.浮上り反力の経過試算

雰囲気圧を

3

気圧まで上昇させた状態で,セメント ペーストの自己収縮ひずみを測定した実験結果1)な どを参考に,PC グラウト材(高炉セメント)の自己 収縮ひずみと

PC

グラウト材中の膨張材の伸長効果を 類推して,浮上り反力の経過試算を行った.その結果 を図-6 に示す.試算においては,自己収縮ひずみの 大きさならびに加圧下での自己収縮ひずみの増加比 率をパラメーターとした.これによれば,材齢

60

日 での浮上り反力予測値は,加圧注入時の浮上り反力計 算値の

66%程度となる.

5.まとめ

セメントミルクが液体から硬化体に変化する過程 で,加圧注入圧が消失してしまわないことを確認する ことができた.今後は,解析的な検討を進める.

本研究は,公益財団法人JKAから機械工業振興資 金の補助金を受けて,一般財団法人エンジニアリング

協会 地下開発利用研究センターが,「平成

25

年度 老朽化トンネル補強技術の研究」として検討を進め,

その成果をとりまとめたものであり,大成建設株式会社は地下開発利用研究センターから検討の一部を受託し て行ったものです.なお,本研究を進めるにあたっては,調査研究委員会(委員長 公立大学法人 前橋工科 大学 辻幸和学長)が編成され,貴重なご意見を頂きました.関係各位に心から謝意を表します.

参考文献

1) 山下ほか,「極初期材齢におけるセメントペーストの収縮挙動に関する研究」コンクリート工学年次論文

集,Vol.27,No.1,2005

写真-1 載荷装置状況

0 50 100 150 200 250 300 350

0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168

(KPa)

練上り後経過時間(時間) 凝結時間

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168

浮上力(kN)

練上り後経過時間(時間) 凝結時間

図-4 圧力センサー値の経時変化

図-5 浮上り反力の経時変化

40 50 60 70

0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168

浮上反力(kN)

練上り後経過時間(時間) 凝結時間

図-6 浮上り反力の試算結果

ボールバルブ(1) 圧力センサー ボールバルブ(2) エア抜きバルブ ボールバルブ(3)

変位計

ロードセル

土木学会第69回年次学術講演会(平成26年9月)

‑220‑

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参照

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