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九州新幹線 ( 西九州 ) ,鈴田トンネルにおけるノンコア削孔切羽前方探査

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Academic year: 2022

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(1)

九州新幹線 ( 西九州 ) ,鈴田トンネルにおけるノンコア削孔切羽前方探査

(株)大林組 鈴田トンネル工事事務所 正会員 ○田中康司 非会員 高田民夫

(株)大林組 技術研究所 正会員 桑原 徹 ,畑 浩二 鉄道・運輸機構 大村鉄道建設所 非会員 野頭 浩明,藤川 博樹

1.はじめに

鈴田トンネルは,九州新幹線西九州ルート(武雄温泉・諌早間)のうち,大村市と諫早市を跨ぐ延長

1,740m

の山岳トンネルである。多良岳の南西麓付近の鈴田峠を最頂とした小丘陵地に位置しており,第三紀漸新世の 諫早・矢上層群の砂岩あるいは砂岩頁岩互層、第四紀更新世の西海凝灰角礫岩から成る。また,土被りは最大 で約

50m

であり,延長の約

3

割は

2D以下である。なかでも,横坑・本坑交差部付近や一級河川本明川水系であ

る西谷川横断直下では土被り

1D以下である。したがって,トンネル掘削時には地山性状の急激な変化や軟弱

な地質の存在を事前に予想し,工事を安全に進めていくことが求められた。

2.ノンコア削孔切羽前方探査「トンネルナビ」について

切羽前方の地質変化を予測するため,油圧ジャンボのドリフターを利用したノンコア削孔切羽前方探査「ト ンネルナビ」を採用した。通常は削孔エネルギーによって地山の硬軟が評価されてきたが,本技術ではフィー ド圧変動の影響を取り除いた削孔速度を利用する。具体的には,現場および大型岩塊による基礎実験 1),2)を通 して得られた削孔速度~フィード圧の相関を用いて削孔速度をフィード圧に依存しない形に換算し,正規化し た新しいパラメータ「正規化削孔速度比」を用いるものである。

3.適用結果と考察

(1)砂岩頁岩互層区間での適用例

砂岩頁岩互層区間のうち,L=140mの当初設計と予測ならびに実績を図-1に示す。

桑原らの研究 2)により,道路トンネルでの正規化削孔速度比~地山等級の関係が提案されている。これをベ ースにして,該当現場での掘削実績との関係を掘削の初期段階で確認した上で以下の判定基準を作成し,以降 の掘削時の予測を行った。

・正規化削孔速度比>0.4

IN-1:上下半 SS H-125@1.0m,Sc 15.0cm,RB 3m×14

本/断面

・正規化削孔速度比≦0.4

IN-2:上半 SS H-125@1.2m,Sc 12.5cm,RB 3m×10

本/断面

キーワード 山岳トンネル、トンネル地山、切羽前方探査、ノンコア削孔、正規化削孔速度比

〒856-0842 長崎県大村市中里町259番地 鈴田トンネル工事 大林・西武・三基特定建設工事共同企業体 TEL0957-49-6801 〒204-8558 東京都清瀬市下清戸4-640 (株)大林組 技術研究所 地盤技術研究部 TEL042-495-1015

〒856-0827 長崎県大村市水主町1丁目747-43 鉄道・運輸機構九州新幹線建設局大村鉄道建設所 TEL0957-50-1505 0.250

0.300 0.350 0.400 0.450 0.500

39K340 39K350 39K360 39K370 39K380 39K390 39K400 39K410 39K420 39K430 39K440 39K450 39K460 39K470 39K480 STA(m)

正規化削孔速度比

440 39K450 39K460 39K470 39K480 当初設計:IN-2

IN-2 IN-1 IN-2 IN-1

IN-2 IN-1 IN-2 IN-1 IN-2

IN-2 IN-1 前方探査に よる予測

掘削実績

図-1 砂岩頁岩互層区間における地山評価

正規化削孔速度比 正規化削孔速度比(平滑化)

キロ程

土木学会第67回年次学術講演会(平成24年9月)

‑183‑

Ⅲ‑092

(2)

探査結果では

39km360m~405m,39km442m~462m,39km471m~480m

3

区間において正規化削孔速度比 は継続的に

0.4

より大きくなることから

IN-1

に,一方それ以外の区間においては

0.4

以下となり

IN-2

であると 予測した。

掘削において

39km360m

付近から風化変色した固結度の低い砂岩頁岩互層が出現し,39km370m付近からは 切羽全面を覆うようになったことから,IN-1に変更した。以後

39km403m

付近までは同様の地山状況が続いた が,徐々に風化がなくなり新鮮な砂岩頁岩互層となったことから

IN-2

に戻した。その後順調に掘削を進めてい たが,39km439m付近にて突然地質が悪くなり,天端からの大量出水および崩落が見られるようになった。そこ で

IN-1

に変更するとともに天端崩落防止のため充填式フォアポーリングを施工し掘削した。39km462mから は部分的に脆弱な頁岩層が出現したが切羽への影響が少なかったため

IN-2

にて掘削を進めた。当該区間では, 正規化削孔速度比の変動と切羽状況の変化が良く整合しており,予測の適中率は

85%となった。

(2)西海凝灰角礫岩層区間での適用例

西海凝灰角礫岩層のうち,L=140mの当初設計と予測ならびに実績を図-2に示す。西海凝灰角礫岩のうち基 質部分は砂状を呈しており固結度はきわめて低い。また、角礫は直径

50cm

から大きいもので直径

2m

程度も あり,基質との固結度が著しく異なる特徴を有している。

予測区間のほとんどにおいて正規化削孔速度比は

0.4

を上回っている。このことから,全体的に脆弱である ことが伺える。砂岩頁岩互層の予測結果(図-1)と比較すると,正規化削孔速度比は大きく変動しており,固結 度の異なる基質と角礫に影響を受けた結果と考えられる。また、探査孔からの湧水(毎分約

200

リットル)が 連続的に発生した。以上の結果から,当該区間は

IN-1

と予測した。

掘削において当該区間は毎分

150ℓ~350ℓ程度の全面湧水があり,それに伴う基質部分の流出が見られた。ま

た,基質部分の一軸圧縮強さは

4MPa

と低く,角礫の抜け落ち等もあることから鏡吹付けt=5cmを毎切羽行う

IN-1

が該当と判断され,予測と実績が一致した。

4.おわりに

本工事ではノンコア削孔切羽前方探査「トンネルナビ」による予測を元に適切な支保パターンの選定を行っ た。地山性状の硬軟の変化が激しいトンネルであったがトンネルナビの予測は良好であり,地山の急激な変化 に対応した支保パターンの変更や補助工法の活用がタイムリーに実施できた。一方,1 断面

1

削孔で行ったた め脆弱層の走向傾斜によっては距離の誤差が見られたことから,断面内の探査位置選定に配慮が必要であった。

今後は

1

断面2削孔行うなど対策を施し,面的に予測することがさらなる精度の向上につながると考えられる。

参考文献

1)稲川,畑,桑原,中岡:土木学会トンネル工学委員会,トンネル工学報告集第

16

巻,pp.107-112、2006.

2) 桑原,畑,稲川,平川:土木学会トンネル工学委員会,トンネル工学論文集第

18

巻,pp.1-10、2008.

0.300 0.350 0.400 0.450 0.500 0.550 0.600 0.650

1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370

STA(m)

正規化削孔速度比

当初設計:IN-2

IN-1 IN-1

前方探査に よる予測 掘削実績 40k230 40k240 40k250 40k260 40k270 40k280 40k290 40k300 40k310 40k320 40k330 40k340 40k350 40k360 40k370

図-

2

西海凝灰角礫岩層区間における地山評価

正規化削孔速度比 正規化削孔速度比(平滑化)

キロ程

土木学会第67回年次学術講演会(平成24年9月)

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参照

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