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(1)

1

状態監視振動診断技術者コミュニティ 第7回MTG 振動関係特別講演 資料

振動診断とデータベース

2015年10月2日

株式会社 IHI

小林正生

内容

1. はじめに

強制振動と自励振動,振動因果マトリックス,キャンベル線図 ... 2

2. データベース

日本機械学会 振動工学データベース研究会v_BASE ... 7

3. 実機トラブル対策事例(強制振動)の紹介

不釣合い振動,歯車振動,十字継手, ... 11 誘導モータ,ベルト駆動機械,その他・転がり軸受など ... 21

4. 実機トラブル対策事例(自励振動)の紹介

摩擦振動,ラビリンスシール,内部減衰, ... 27 液体内蔵ロータ,フリクションホィップ ... 37

5. おわり

に ... 43 2

はじめに

強制振動

の事例:

7章

自励振動

の事例:

8章

続 回転機械の振動 (コロナ社)

本講義の原本

松下・田中・小林・古池・神吉

3

「強制振動」

振動系に作用する

外力により応答

したもの

振動数:

強制外力の振動数

例: 地震,不釣合い振動

「自励振動」

振動系が

不安定になって

生じたもの (

加振外力が無い

振動数:

固有振動数

例: 弦楽器、フルート

4

振動現象は

「強制振動」

「自励振動」

に分類できる

振動現象で有効な対策法が異なる

強制振動

外力を小さくする,応答しにくくする

自励振動

振動系を安定化

(2)

振動因果マトリックス

5

振動現象と原因との

因果マトリックス

の例

(回転機械の場合)

現象は大きく,

強制振動

強制力の周波数

自励振動

(不安定振動)

固有振動の周波数

に分けられる

◎因果関係大,○因果関係あり,△関係あり

今までの研究成果をまとめたもの

キャンベル線図

6

強制振動

自励振動

の判別

振動診断の第1歩

転がり軸受使用の舶用過給機 (ガタの大きな軸受を使用VB884) すべて回転数比例の振動

軸受非線形剛性

が原因の強制振動

回転数比例の振動数

なのか

固有振動数

なのか

キャンベル線図

振動トラブル対策のデータベース

日本機械学会

振動工学データベース研究会 (

v_BASE 研究会)

vibration database

v_BASE

本資料で引用したデータベース:

VB △○× と記載

7

日本機械学会 機械力学部門

1991年(25年前)に

振動工学データベース

(v_BASE) 研究会

が発足

フォーラム

の開催

毎年

1回

30数件の事例収集

データベース

最新版 第3版

(2011年発行)

研究会会員(企業・大学等) コア委員 コーディネータ データベース構築 フォーラムの開催

v_BASE

CD-R

OM

編集作業

(3)

3版(CD-ROM)の写真

データベースの

全文検索

該当データが

容易に検索可能

9

790件 掲載

(現在は

945件

取集済)

参考文献 1. 小林ほか3名, “振動工学データベース(v_BASE)研究会20年と今後の活動”, 日本機械学会論文集(C編), Vol.78, No.788, pp1044-1054 (2012) 2. 日本機械学会 機械力学・計測制御部門ホームページ/関連リンク/6. その他の便利リンク/v_BASE http://www.jsme.or.jp/dmc/Links/vbase/index.html (2015年10月現在)

3. IMV “v_BASE データベース第3版の取り扱い” http://www.imv.co.jp/support/v_base/ (2015年10月現在)

v_BASE データベース(第3版:2011)に収録された対象機械

10

回転機械

(ロータ

ダイナミクス)

が約半分

プラントは

流体関連振動

19%

自動車

13%

など

実機での振動トラブル対策事例の紹介

強制振動編

発生周波数に特徴

がある

11 0 0 0   UaaV    

より

とする

修正おもり

Uaa

の算出

0 0 V

ためしおもり

付加

1 1 1

 V

V

shot1

不釣合い振動(

回転数成分

)の事例

影響係数法バランシング

  

       V0 0 V0 0  180 Ua a バランス修正の可否は

影響係数の再現性

(振動の再現性より高度)

に依存

(低下原因はいろいろある)

           U V V1 1 0 0

影響係数は

shot0

V

0

 V

0

0

モード円

(振動振幅・位相のポーラ表示) 危険速度を通過するたびに円を1つ描く 12

(4)

ガスタービンロータのバランス

VB017

13

3次モードのバランス

影響係数

3次モードの伸び (回転数

A-B間のベクトル

について

2段目タービンに試しおもりを付けて計測

ガスタービンロータのバランス

A-B の影響係数に再現性全くなし

おもりによる振動変化は2通り

タイボルト張力増で振動発生が高回転数化

タイボルトが共振

してたわみ,ロータとの隙間内で2通りに接触

【対策】 インペラとタイボルト間にルーズフィットのコマ(ブッシュ) を挿入したら 振動そのものが無くなる 14

不釣合い振動事例: ファン架構の低剛性による振動

VB058

定常回転時の振動モードを計測

基礎の付け根から傾くモード

不釣合い振動(定格30Hz)が過大

基礎を

補剛

(コンクリート追加) 補剛:剛性を補う 補強:強度を補う

ファン架構の低剛性による振動

補剛の効果があるのは,

モードが折れている

ところ

曲率が大きな

ところ)

(5)

歯車による振動の事例

運動方程式

, と置くと かみ合い周波数(f =1/TG),歯車誤差の2現象

 

t k

 

t c

 

t e :かみ合い剛性 :かみ合い減衰 :歯車誤差 W 歯車静荷重 :作用線方向 かみ合い変位 x かみ合い力

 

t k 17

歯車による振動

VB120

ギヤード圧縮機の事例

ホイール軸回転数の

6倍の振動

【対策】

・歯車を

再研削

・回転軸固有振動数ずらす

【原因】

6倍のピッチ円誤差

の励振

回転軸固有振動数と共振

18

十字継手による振動の事例

回転数の2倍振動が特徴

プロペラシャフト ユニバーサルジョイント フックスジョイント カルダンジョイント

折れ角α

19

十字継手による振動

VB197

現象

2回/360°

回転数の2倍振動

折れ角

α

が大きい

ほど

2倍振動が大

【対策】 折れ角 を0に近づける 折れ角が2つある3軸系 ・1軸と3軸を並行に ・取付け位相を合わせる 20

(6)

21

誘導モータにおける電磁振動

誘導機の場合

よく知られる発生周波数

1.電源(回転磁界)周波数:

f

・起動時,短絡(瞬停)時

2.電源周波数2倍:

2f

・同上

静的偏心(偏心して回転,心ずれ)

,1次巻線(固定子)不平衡

電磁振動の特徴は,「電源を切ると瞬時に消滅する」

3.スリップ2倍周波数:

2sf

回転数との和差:

f

r

±

2sf

(Double Slip Freq.),

s : すべり率

動的偏心(振れ回り)

,2次巻線(回転子)不平衡 ・バー切れ

・特に,

2sf

「すべりうなり音」

22 <現象>

・うなり音の発生

0.8~2Hz

・負荷大でうなり周期が早まる

事例:すべりうなり音

VB102

3相誘導モータ+ターボブロア

・ 調べると

58Hzの異常振動

(右図,回転数N = 59.2Hz )

・電源遮断で現象が消える

回転数 上昇速時 59.2Hz

f

r 50μmPP 58Hz

f

V

負荷を横軸に整理

・うなり周波数:

f

B

・異常振動と電源周波数との差

f - f

V

うなり周波数は

すべり周波数の

2倍に等しい

2sf

<対策>

・モータ固定子内面真円度の修正加工

・すべり軸受の組み付けガタ無くし,隙間もつめる

同心度 を上げる対策

<結果> うなり音消滅,異常振動も1/10以下

「すべりうなり音」

の現象

事例:すべりうなり音

ベルト駆動の機械

VB828

ベルト回転周期の振動数

f

回転数

N のプーリ(直径 D )を

ベルト(全長

L )が 1 周 する周波数

29.4Hz: ブロア回転数 4本がけVベルトでも, つなぎ目の影響が出る

(7)

25

その他の強制加振力

転がり軸受

色々な振動が出る

高調波振動

n N

分数調波振動

N /n

予圧不足・ガタ などが原因

非線形ジャンプ現象

 

1

cos

2

1

D

d

N

z

f

z

D

d

: 玉(転動体)数 : 転動体直径 : 軸受ピッチ円直径

玉通過振動

d

D

: 接触角 26

事例: 転がり軸受で生じたうなり音

VB423

93dB

現象:

220Hzのうなりを伴う騒音

アンギュラ背面合わせ 深溝玉軸受

対策後

うなり消え,

騒音レベルも

1/5

<対策>

・転がり軸受の精度等級を上げ,

・予圧を十分に付けた.

原因:

背面合わせアンギュラ軸受

2つの

玉通過振動

実機振動トラブル対策事例の紹介

自励振動編

固有振動が不安定化(減衰比が負)

27

自励振動の考え方

28

不安定化させる力

(自励振動のメカニズム)

速度方向(

②の方向

の力:

不安定化力

①の方向:安定化力

方向② の例

・速度比例の場合,

負減衰力

・変位比例の場合,

連成ばね力,クロスカップリングばね力,クロスばね力

(8)

<原因>

ローラとテーブル間の摩擦

横すべり相対運動での摩擦力の負勾配 炭層厚,湿度,粒径,石炭種類で変化

v

相対すべり速度 摩擦力

F

Fstatic Fdynamic 負勾配領 域

負減衰力の事例: 石炭ミル摩擦自励振動

VB456

加速度8G超 大音響

自励振動発生時

29

<対策>

プランジャに

粘性ダンパ追加

30 摩擦力の働く一自由度系

)

(

v

x

f

F

摩擦力

 

v

f

 

v

x

f

x

v

f

(

 )

テーラー展開

c

f

(

v

)

x

k

x

f

(

v

)

x

m



)

(

v

x

f

x

k

x

c

x

m



運動方程式

対策:減衰

c

を増す

0

)

(

 v

f

cが小さいと,

(負勾配)領域で自励振動発生

相対すべり速度

v

摩擦力

F

Fstatic Fdynamic 負勾配領 域

解説: 摩擦による自励振動(

1自由度系)

v

c

m

k

x

ふれまわりクロスばね: ラビリンスホワール

高圧流体振動

: 高圧圧縮機で発生する自励振動

⇒ ラビリンスシールの影響が最も大

特に

シール内の

旋回流

(Swirl)

の影響大

                                   y x C c c C y x K k k K F F y x  

原因:

ばね定数の

非対角成分

(クロスばね)

解析

で動特性を計算し,

複素固有値解析

を行って安定性を評価

<対策>

シール内の旋回流の低減, ハニカムシールの採用

事例: ラビリンスホワール対策

(Dresser Rand社 )

50MPa 高圧コンプレッサの事例

・ ハニカムシール

(非対角ばねが小さい)

・ スワールブレーカ

(入り口部の旋回流を制御)

・ シャントホール

(高圧の非旋回流れを抽入)

(9)

33 Fin Breaker Swirl Shunt Hole LeakFlow

GE Oil & Gas Nuovo Pignone社(伊) の事例

低圧段

吐出側

高圧段

吐出側

バランスドラム

ラビリンスシール

インペラアイ部

ラビリンスシール

スワールブレーカ

シャントホール

ステータ写真

(半割れ表面)

Leak flow

ハニカムシール

Leak flow

事例:冷熱発電用蒸気タービン

VB004

34

ラビンスシールの

フィンが軸側

【現象】

38Hz

(1次固有振動数) の自励振動 【対策】 ・

スワールブレーカ

を すべてのシール入口に設置 ・

軸受すきま

0.1%アップ

減衰が効く

C

D

r

r

D

0

0

:危険速度

35

内部減衰 (ヒステリシスホイップ)

内部減衰

D

ロータに固定された

回転座標系で表現

できる減衰

軸とインペラのかん合部

の摩擦、

粘弾性材料製軸の減衰

外部減衰

C

静止座標系で表現

できる通常の軸受やダンパの減衰

→ 安定限界回転数

C

D



ならば

危険速度通過直後に自励振動が発生

0

1

 

D

C

                                      y x D C D C y x K D D K F F y x   0 0 静止座標系で表示(クロスばね) 36

事例:歯車継ぎ手使用の回転軸

VB030

(1) 危険速度通過時

現象:

(1) 危険速度通過直後より

自励振動

(歯面の潤滑不足,内部減衰)

自励振動 固有振動数成分 回転同期 (2) 負荷増加時

(2) 負荷を増すと

自励振動の周波数が上昇

(歯車:クラウニング未処理)

回転同期 歯車

<対策>

歯車継ぎ手に代え、

ダイアフラムカップリング使用

・内部減衰なし

・剛性の負荷依存性なし

(10)

37

液体内蔵回転軸

フランジなど中空軸に油など液体が入ると大振動を生じる.

大別して2現象

純粋な自励振動

と 流動不安定によって生じる

強制振動的な現象

容器の変位

(1)

純粋な自励振動

1次危険速度通過後に自励振動 t x

xcos

f t f t

a h

f x f x

h a fx

2

x

2 1cos

 2sin

2  1 2

 流体力 位相がずれた成分 (不安定の原因) 38

液体内蔵回転軸 (

その1

VB136

【現象】

1次危険速度を通過後,

1次固有振動数の自励振動

【対策】

油を侵入させない.抜けるためドレン穴等 周方向に動かないように仕切り板 遠心分離機などでは ・アンダークリテカル設計 ・ダンパを追加 ・制御型磁気軸受採用の事例あり ( - )

危険速度より上の回転数で不安定

内部減衰の場合に似る

液体内蔵回転軸 (

その2

VB369

もう1つの現象

(2) 強制振動的な事例

(遠心力場のスロッシング)

振動数: 回転数

Ωに比例

共振が問題 ⇒ 仕切り板を設け固有振動数を上げ離調

2 2        b kL s  スロッシング固有振動数 ここで,

固有振動数はΩに比例

固有振動数はΩに比例

(モード形)              L h L r fsk tanh 2 1 2 :軸回転角速度, :液平均半径 :液深, :円筒長さ, :液体平均円周長さ, :周方向モードのノード数(0,2,4,…), :長手方向モードのノード数(0,1,2,…)  h b s k L r 軸振れ回り振動数 内壁圧力変動 回転数

フリクションホイップ

今までの自励振動:前向き振れ回りモードが不安定

フリクションホイップは,後向き(回転と逆)モードが不安定

回転

回転中心

N

c

r

f

振動数

c N r :回転数 :軸半径 :半径隙間

さらに,ステータ内面を転がる

転がり接触振動も出る

回転軸 ステータ

回転軸がステータにこすると

接触力

F

N

接触力

N

F

摩擦力

N

F

回転方向と逆方向に

摩擦力

μF

N

が発生

回転方向と逆方向に

摩擦力

μF

N

が発生

振れ回り中心

減衰力

摩擦力

減衰力

を上回ると

振れ回り

自励振動(後向き)発生

(11)

41

N

c

r

f

<参考>

転がり接触振動

振れ回り周波数

f

と回転数

N

の比は

c

r

(周波数が高い)

の説明

ロータ外周が1周分

転動する場合

A

A

A

回転角度

r

c

c

2

r

c

振れ回り角度

r

c

r

2

c

2

A

r

r

2

c

事例:フリクションホイップ (試験機)

モータ 弾性継手 転がり軸受 転がり軸受 回転軸 円板 ガイド 縦軸型試験装置 後向き 振れ回り速度 回転速度 変位 軌跡 前向き

<対策>

・接触しない構造,不釣合い小さく

・摩擦力を下げる

(磁気軸受のタッチダウン時など)

危険速度:

20Hz

21Hz まで昇速

42 前向き 振れ回り

起動後

(1) 0.6 ~ 1.45 sec

不釣合い振動

隙間円一杯(前向き)

(1)

固有振動数

(2) 1.45 ~ 1.9 sec

フリクションホイップ

前向き+

後向き

+後向き

(2)

後向き

(3) 2.5 sec以降

転がり接触振動

回転数が低下

後向き(ガイドも変形)

8rps

-

95rps

(3)

43 振動現象の様子は計測すれば分かりますが,それから真の原因を推定して, 効果的な対策を行うには,過去の多くの振動対策についての事例研究が大切 になります. 多くの振動問題の経験事例が v_BASE (データベース)に収録されています. 今回は,数例を抽出して,強制振動(共振問題)と自励振動に関するトラブルと 対策法について紹介しました. 過去の経験事例は,同じトラブルを繰り返さないため,対策を容易にするため に大変役立つものですので大いに活用してください.

おわりに

44

ご清聴ありがとうございました

参照

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