オゾン汚泥減量処理の窒素除去への影響
~ Influence of Sludge Ozonation on Nitrogen Removal ~
土木工学専攻
11号 出野 貴章
Takaaki Ideno1 研究背景および目的
余剰汚泥発生量が多いという活性汚泥法の欠点 を解決する方法として、返送汚泥の一部をオゾン 処理する方法が提案されている。しかし、この方 法を栄養塩除去活性汚泥法に適用した場合に、硝 化菌がオゾン処理で死滅するので、動力学的見地 から窒素除去の悪化が危惧される。本研究では、
栄養塩除去活性汚泥法の一つである
UCTプロセ スにオゾン汚泥減量法を適用した際の窒素除去へ の影響を実験的に調査した。
2
オゾン処理を組込んだ場合の窒素除去への影響
2-1実験方法
実験装置を図
1、流入水組成を表1に示す。室 内規模
UCTプロセスを二系列並列運転させ、その 一方 (実験系と呼称)に対して、好気槽汚泥をロー ラーポンプで
2L/day引き抜き、亜硝酸生成菌の活 性が完全に失われる消費オゾン量
0.1(g-O3/g-SS)となるようオゾン処理した後にローラーポンプで 再び装置に戻す操作を行った。これらのローラー ポンプはシーケンサを用いたタイマー制御を行っ た。また、オゾン処理する際の発泡に対しては消 泡剤の装置内への蓄積を避けるため、プロペラを 高速回転させる事で泡の流出を防ぐ消泡装置を備 えたオゾン処理装置を用いた。
図1 オゾン処理を組込んだ
UCTプロセス(実験系)
表
1 流入水組成この様な
2系列の実験装置を好気槽容量
6.5L(R UN1)、4.5L(RUN2)の2つの場合について運転し、
窒素除去への影響を調べた。オゾン処理に用いた オゾナイザ-は純酸素を紫外線で照射する方式で ある.
2-2
実験結果と考察
2-2-1 RUN1の実験結果実験系での運転結果を図
2に示す。実験開始後
10日過ぎから処理水に
NH4-Nが残留する不安定 な状態が続いたが、
Feを含む微量金属塩を数回に 分けて添加する事で安定したアンモニア酸化を得 る事が出来た。この事より不安定なアンモニア酸 化は
Feの不足によるものと考えられる。また、運 転日数
30日過ぎから硝化形態が亜硝酸蓄積型へ と変化した。対照系では、期間を通して安定した 窒素除去が行われていた。
図2流出水窒素濃度の経日変化(実験系)
Poly-Pepton 25g/L MgSO4 150 mg/L CH3CH2COOH 2.5g/L H3PO4 20mg/L CH3COOH 2.5g/L NaHCO3 100mg/L Yeast Extract 8g/L KHCO3 65mg/L NaCl2 5g/L
CaCl2・2H2O 2.5 g/L 微量金属塩
有機原水0.3L/day 無機原水29.7L/day
0 5 10 15 20 25 30 35
0 16 32 48
窒素化合物(mg/L)
運転日数(day)
系列4 NO3-N NO2-N NH4-N 嫌気槽 無酸素槽
返送汚泥 120L/d 循環汚泥 60L/d
流入水30L/d
2.5L 2.5L 好気槽
オゾン処理 2L/d
余剰汚泥 0.7L/d
RUN1=6.5L RUN2=4.5L
流入TOTAL-N
2-2-2 RUN2
の実験結果
実験系における運転結果を図
3に示す。
RUN1と同様に運転日数
20~35日頃に若干不安定なア ンモニア酸化となったが、
Feの追加を行わずにア ンモニア酸化性能が回復し、その後は安定した窒 素除去が行われた。また、RUN1 から続いている 亜硝酸蓄積型の改善はなく、硝化形態の変化につ いては今後詳しく調査する必要がある。対照系に 関しては安定した窒素除去が行われた。
図3 流出水窒素濃度の経日変化(RUN2 実験系)
2-2-3 RUN1、RUN2
の考察
好気槽規模の小さな
RUN2の運転では、余剰汚 泥引き抜き率
Gwとオゾン処理率
Gozの和で求ま る
Gt値が0.6/dayと計算されるが、この条件で も硝化が行われたことから硝化菌の最大増殖速度 はこの値よりも高いことになる。多くの文献では、
硝化菌の最大増殖速度は
0.3~0.4/dayとされてお り、我々の得た値はこれに比べ大きいことになる。
この原因として、①オゾン処理液中に硝化菌の増 殖を高める因子が含まれている②硝化菌が嫌気槽 でも増殖を行う③実際の硝化菌の最大増殖速度は 文献値よりも大きい、の三つが考えられ、これら の可能性の可否を調べるために、以下の実験(RU
N3~RUN5)を行なった。3 オゾン処理液導入に伴う硝化への影響 3-1 RUN3
の実験方法
実験装置及び運転条件を図
4、流入水組成を表1に示す。この実験では、実験系、対照系とも硝化 菌が装置内に存在する限界条件(余剰汚泥引き抜 き量
2.7L、好気槽6.5L)に設定した。実験系には嫌気槽にオゾン処理液を
500ml/dローラーポンプ で流入させ、その硝化の挙動を対照系のそれと比 較することでオゾン処理液の硝化菌への影響を調 査した。なお、このオゾン処理は、硝化活性が完 全に失われる
1.0gO3/gSSよりも大幅に多くオゾ ンを注入して行った。
図4 装置図及び運転条件(RUN3 実験系、対照系)
3-2 RUN3
の実験結果
運転結果を図
5と図
6に示す。両系列とも実験 期間を通してほぼ同じ挙動を示した。このことか ら、オゾン処理液による硝化への影響はないと考 えられる。この実験での対照系は、オゾン汚泥減 量法の実験(RUN1 の実験系)と同一の
G値(=0.6) に設定して運転したが、RUN1 実験系とは異なり アンモニア酸化が不安定になった。このことは、
オゾン処理によって硝化菌の活性が完全に失われ ても、その処理液中の硝化菌の一部は、活性汚泥 中で活性を回復することを示唆している。この可 能性に関しては、RUN6 で検討を行った。
図5 流出水窒素濃度の経日変化(RUN3 実験系)
05 10 15 20 25 30 35
0 13 27 42
窒素化合物(mg/L)
運転日数(day)
系列4 NO3-N NO2-N NH4-N
0 5 10 15 20 25 30 35
0 18 34 50 74
窒素化合物(mg/L)
運転日数(day)
系列5 NO3-N NO2-N NH4-N 処理液
流入水
嫌気槽 無酸素槽
返送汚泥 120L/d 循環汚泥 60L/d
30L/d
オゾン
好気槽 6.5L
2.5L 2.5L
余剰汚泥 2.7L/d
0.5L/d (実験系のみ)
流入TOTAL-N 流入TOTAL-N
図6 流出水窒素濃度の経日変化(RUN3(5)対照系)
4.硝化菌の嫌気槽での増殖
これまでに提案されている活性汚泥法での硝化 の動力学モデルは、硝化菌は好気槽のみで増殖す ると想定している。しかし、そのように考えると、
RUN1
の結果からは硝化菌最大増殖速度が異常に 大きな値となることになる。そこで、嫌気槽、無 酸素槽でも硝化菌が増殖するのではないかと考え、
以下の実験(RUN4)を行った。
4-1 RUN4
実験方法
装置図及び運転条件を図
7、流入水組成を表1に示す。この実験の目的のためには、理想として は、嫌気槽の全くない条件で実験系を運転するこ とが望ましい。しかし、合成下水を用いた実験の 場合、活性汚泥のバルキングを防ぐためには嫌気 槽の存在が不可欠である。そこで、硝化菌増殖へ の嫌気槽の影響が最小限になるように、嫌気槽の 容量を
0.7Lと設定した。このような実験系を硝化 菌が装置内に存在できる限界条件で連続運転し、
その硝化の挙動を、嫌気槽
5.0Lでの運転結果{RUN3 対照系(図
6)と同じ条件}のそれと比較した。
図7 実験装置図および運転条件(RUN4)
4-2 RUN4
の実験結果
運転結果を図
8に示す。嫌気槽
0.7Lでは、運転 開始と共に徐々に硝化が悪化し始め、20 日目前に は殆ど硝化が行われなくなった。25 日目以降はバ ルキングが悪化したため、一定濃度の余剰汚泥引 抜が困難となり、運転を停止した。それに対し、
嫌気槽
5.0L(図6)では、若干不安定な時期はあるが このような運転条件でも長期間硝化が行われてい た。
このことから、嫌気槽の存在が硝化菌の増殖に 関与していると考えられる。
図8 流出水窒素濃度の経日変化(RUN4)
5 硝化菌の最大増殖速度
5-1 RUN5実験方法
装置図、運転条件及び流入水組成は
RUN3(対照系)と同様である(図
4、表1)。RUN3(対照系)の運転条件では、Gt 値
0.4でも硝化が行なわれている ことが確認されている(図
6)。そこで本実験は、Gt値
0.6/dayからスタートし、硝化が完全に行わ
れなくなるまでの
Gt値を調査することで硝化菌 の最大増殖速度を求めた。また、
Gt値は好気槽容量と余剰汚泥引抜量を変化させることで調整した。
5-2 RUN5
の実験結果
運転結果を図9に示す。
Gt値0.6/day、0.8/dayでは、不安定な硝化ではあるが、亜硝酸が生成さ れており、硝化が行なわれている。最終的には、
Gt
値
1.0/dayで完全に硝化が起こらなくなった。
この結果から、硝化菌の最大増殖速度は(0.3-0.4/d
ay)よりも大きいことになる。しかし、RUN4
の結
果を考慮すると、硝化菌が好機槽のみで増殖する と想定していたことが原因である考えられる。
0 5 10 15 20 25 30 35
0 18 34 53 74
窒素化合物(mg/L)
運転日数(day)
系列6 NO3-N NO2-N NH4-N
0 5 10 15 20 25 30 35
0 7 14 21 28
窒素化合物(mg/L)
運転日数(day)
系列4 NO3-N NO2-N NH4-N
流入水
嫌気槽
返送汚泥 60L/d 30L/d
好気槽 6.5L 0.7L
余剰汚泥 2.7L/d
流入TOTAL-N 流入TOTAL-N
図9 流出水窒素濃度の経日変化(RUN6)
6 オゾン処理で失われた硝化活性の回復
過去の研究で、
1.0gO3/gSSでオゾン処理した後 に、長時間の硝化速度試験を行っても硝化は起こ らないという結果が得られ、このことより、当初 は、オゾン処理によって硝化菌の活性は完全に失 われ、その後の硝化活性の回復はないと考えられ た。しかし、
RUN3の実験結果を踏まえると、 「オ ゾン処理によって活性が失われた硝化菌の一部は、
活性汚泥と混合状態にすることで活性が回復する」
という可能性が考えられ、以下のような回分実験
(RUN6)で検証を行った。6-1 RUN6
の実験方法
まず、連続実験装置の運転条件を硝化が起こる 条件 (条件①と呼称)と 硝化の全く起こらない条 件(条件②と呼称)に設定し連続運転させ、二種類の 活性汚泥を培養する。
実験系では、二つの条件における実験装置の好 気第三槽から活性汚泥を1L ずつ採取し、条件① の活性汚泥を
0.1gO3/gSSでオゾン処理を行う。
そのオゾン処理後の液体に、消泡剤を
100ppm加え消泡した後に、条件②の活性汚泥と混合させる。
対照系では、純水1L と条件②の活性汚泥とを混 合させる。次に、作成した混合液を、
PH制御装置
(7.5に制御)を備えた恒温回分反応器(30 度に制御) に移し変え、基質である(NH
4)2SO4を加え、17 時 間曝気させる。17 時間後、定時間隔で混合液試料 を採取し、反応液中の窒素化合物の濃度変化を測 定することで硝化速度を求め、二つの実験の比較 を行った。また、17 時間経過後に実験を開始した 理由として、予備実験で条件①のオゾン処理液と
活性汚泥の混合液を用いて硝化速度試験を行った ところ、オゾン処理液を混合した状態で硝化がお こるまでには、長時間を要することが確認されて いたためである。
6-2 RUN6
の実験結果
実験系、対照系の実験結果を図
10、11に示す。
実験系では緩やかではあるが硝化が行われている のに対して、対照系では硝化が行われていない。
このことから、オゾン処理液中の硝化菌の活性が 多尐ではあるが回復していることが分かる。また、
予備実験の結果を踏まえると、オゾン処理液中に は硝化菌にとっての阻害物質が含まれており、そ れを活性汚泥中の硝化菌以外の微生物によって分 解され、硝化菌の活動が可能になったと考えられ る。
図
10 曝気時間と窒素化合物の増減(実験系)図
11 曝気時間と窒素化合物の増減(対照系)7 まとめ
①オゾン処理による余剰汚泥減量化に伴う窒素除 去への影響は動力学的予測に反して尐なかった。
②動力学では硝化菌は好気槽でのみ増殖するとし ているが、実際には嫌気槽でも増殖する。
③オゾン処理によって生成される硝化阻害物質は 活性汚泥によって分解され、失われた硝化活性は 部分的に回復する。
0 5 10 15 20 25 30 35 40
0 19 42 61 79 103
窒素化合物(mg/L)
運転日数(day) 系列4 NO3-N NO2-N NH4-N
10 20 30 40 50 60 70
0 60 120 180 240 300
窒素化合物(mg/L)
時間(minute)
NH4-N NO2-N + NO3-N TOTAL
0 5 10 15 20 25 30 35 40
0 60 120 180 240 300
窒素化合物(mg/L)
時間(minute)
NH4-N NO2-N + NO3-N TOTAL Gt値0.6 Gt値0.8 Gt値1.0
流入TOTAL-N