• 検索結果がありません。

Microsoft PowerPoint - No.7-2 タービンNISA資料.ppt [互換モード]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

シェア "Microsoft PowerPoint - No.7-2 タービンNISA資料.ppt [互換モード]"

Copied!
31
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

資料No.7-2

北陸電力㈱志賀2号機

北陸電力㈱志賀2号機

新設計低圧タービンについて

新設計低圧タ

ビンについて

(工事計画の概要)

平成20年10月31日

原子力安全

保安院

原子力安全・保安院

原子力発電安全審査課

1

(2)

・平成18年3月15日 :

志賀2号機運開

・平成18年7月5日 :

手動停止

・平成18年12月23日 :

修理工事着手

・平成20年6月5日 :

使用前検査合格

平成20年9月26日

工事計画届出

平成20年9月26日

工事計画届出

(タービン取替)

2 2

(3)

低圧タービン第12段の損傷状況

A号機 B号機 C号機 合計 損傷本数

75

71

112

258

動 翼 損傷本数

75

71

112

258

翼 総 本 数

280

280

280

840

注)損傷は、第12段動翼のみに発生。 3

(4)

対策内容(整流板の設置)

整流板(上半)

整流板(下半)

(5)

浜岡5号機圧力プレート(整流板)の点検状況

※中部電力から入手

5

※中部電力から入手

(6)

整流板設置後の発電への影響

設置前

設置後

設置前

設置後

電気出力

(MW)

1,358

1,206

(MW)

6

(7)

新型タービンの設計変更点

第12段の動翼 噴口 隔板(静翼)の

第12段の動翼、噴口・隔板(静翼)の

設計変更

第12段動翼の連結方式の変更

第12段動翼の連結方式の変更

7

(8)

第12段翼の主な仕様

(数値の単位:mm)

新設計翼

旧設計翼

翼根元径

約 2 500

同 左

翼根元径

約 2,500

同 左

翼有効長さ

約 530

翼先端径

約 3,600

翼根元幅

約 100

翼根元幅

約 100

フォーク部長さ

約 140

翼連結構造

CCB構造

テノン シ ラウド構造

翼連結構造

CCB構造

テノン・シュラウド構造

翼材料

12Cr-Nb-N鋼

*:次ページスライド参照。

(9)

12段翼の主な部位

翼 翼先端径 翼先端径 翼 翼根元径 翼有効長さ 翼根元幅 翼根元径 フォ ク部長さ 9 翼根元径 フォーク部長さ

(10)

新・旧第12段動翼

新設計翼 旧設計翼

CCB構造 テノン・シュラウド構造

10

(11)

法令上の手続き

電気事業法

(昭和39年 法律第170号)

公共の安全の確保上重要な工事をしようとす

る者は その工事の計画について 経済産業

る者は、その工事の計画について、経済産業

大臣に対して

手続き

を行わなければならない。

工 事 計 画

(12)

工 事 計 画

電気工作物の

構造、強度、性能

、強度、

が、公共の安

全の確保上問題がないものであることを国が

確認する。

確認する。

認 可

認 可

届 出

工 事 計 画

12

届 出

(13)

タービン取替に係る工事計画手続き

(工事内容) 低圧タ ビンの「

改造

(工事内容) 低圧タービンの「

改造

電気事業法 施行規則 別表第2

電気事業法 施行規則 別表第2

第2項(2) 5%以上の出力変更を伴うもの (3) 円板の強度の変更を伴うもの (3) 円板の強度の変更を伴うもの

工事計画届出

13

工事計画届出

(14)

工事計画と技術基準

蒸気タービンは 「発電用原子力設備

蒸気タ ビンは、「発電用原子力設備

に関する技術基準」第34条において

準用する「

発電用火力設備 関する

準用する「

発電用火力設備に関する

技術基準を定める省令

」を満足しなけ

技術基準を定める省令

」を満足しなけ

ればならない。

14

(15)

発電用火力設備に関する技術基準

① 回転速度に対して十分な機械的強

度を有す

度を有すること。

② 軸受又は軸は 振動に対して十分

② 軸受又は軸は、振動に対して十分

な機械的強度を有すること。

③ 耐圧部分に生ずる応力が、材料の

許容応力を超えてはならない

許容応力を超えてはならない。

15

(16)

① 回転速度に対する各部位の強度

翼根元部 翼根元部 44% 円板翼溝部 隔板・噴口 円板 29% 26% 翼止めピン 38% 41% 注: 中の数値は 許容応力に対する 16 車軸 静 翼 動 翼 発生応力の比

(17)

② 軸の強度

高圧 ~ 低圧A 低圧A ~ 低圧B 低圧B ~ 低圧C 低圧C ~ 発電機 低圧A 低圧B 低圧C 発電機 許容応力に対する 発生応力の比率

19

41

43

47

1 短絡時の値を記載。 (注) 発生応力の比率 (%)

(※)

(※)

短絡時 値を記載。 2 ※印は、区間で最も厳しい軸受けの値を記載。 (注) 17

(18)

③ 耐圧部分(車室)の強度

低圧内部車室(胴部) 最高使用圧力 (MPa)

0.35

最高使用温度 (℃)

149

必要最小肉厚 (mm)

11.41

設計肉厚 (mm)

22.3

18

(19)

第12段の振動評価結果

ランダム振動

ランダム振動による発生応力は、 疲労限の

ランダム振動

9%程度であり、十分な裕度を有している。

ランダム+フラッシュバック振動

11段~14段までを模擬した縮小モデルにより

負荷遮

ダ 振

、20%負荷遮断時のランダム振動とフラッシュ

バック振動の重畳による発生応力は疲労限の

19

23%程度であり、十分な裕度を有している。

(20)

第12段以外の動翼の振動評価結果

低圧内部車室(胴部) 第11段 逆流の影響は第12段までである。このため、ランダム振動の影響はない。また、フラッシュバックが生じないため、この影響 もない。 もない。 第13段 ランダム振動の影響は6 N/mm2程度である。これに20%負 荷遮断時のフラッシュバックの影響の重畳を考慮してもそ の発生応力は疲労限の19%程度と十分な裕度を有しており の発生応力は疲労限の19%程度と十分な裕度を有しており 問題はない。 ランダム振動の影響は8 N/mm2程度である。これに20%負荷 遮断時のフラ シ バ クの影響の重畳を考慮してもその発生 第14段 遮断時のフラッシュバックの影響の重畳を考慮してもその発生 応力は疲労限の19%程度と十分な裕度を有しており問題は ない。 20

(21)

低圧タービンの耐震性

新設計タ ビンは 第12段の動翼の設計変更により 低圧 新設計タービンは、第12段の動翼の設計変更により、低圧 タービンA、B、Cそれぞれ約 0.1 %程度重量が軽くなる。これ による耐震性への影響はわずかであり、問題はない。 による耐震性 の影響はわずかであり、問題はない。 A号機 B号機 C号機 新 旧 新 旧 新 旧 基礎ボルト 基礎ボ せん断応力の 許容応力に対する 比率(%)

43

43

43

43

44

44

21

(22)

新設計の確認(1/2)

① 12段翼の振動: ケ 実物大 デ を製作 れを用 共 1/1スケールの実物大モデルを製作し、これを用いて共 振に関する試験を実施。この結果、12段翼の振動共振点が 共振回避範囲にないことを確認 400 共振回避範囲にないことを確認。 300 A1モード 振動変位方 向 新設計翼の 振動共振点 200 振動 数 (H z) 共振回避範囲 回転方向 向 100 新設計翼の振動形態 22 0 0 60010 120020 180030 0 ロータ回転数 (rpm) 実物大モデル (北陸電力から入手) 新設計翼 振動形態

(23)

新設計の確認(2/2)

② ランダム振動、フラッシュバックの影響: 旧設計タービンの損傷の主要因であったランダム振動、フラッ 旧設計タ ビンの損傷の主要因であったランダム振動、フラッ シュバックの影響については、11~14段を模擬した縮小モデル を製作し、これを用いた試験を実施。この結果、発生する応力が (ランダム振動+フラッシュバック)時の各段の応力評価 疲労限に達しないことを確認。 第12段 第13段 第14段 新 旧 (ランダム振動+フラッシュバック)時の各段の応力評価 新 旧 発生応力の 疲労限に

23

200

19

19

縮小モデル 対する比率 (%)

23

200

19

19

23 縮小モデル (北陸電力から入手)

(24)

その他(タービンの振動管理)

以上の各部位ごとの個別の評価に加え 以上の各部位ごとの個別の評価に加え、 運転中は、車軸の10箇所に設置された「軸振動検出器」 により 常に軸部の振動の監視を行っており 異常があっ により、常に軸部の振動の監視を行っており、異常があっ た場合は、警報、さらには停止させることとなっていることも 確認。(蒸気タービンの振動管理に関する説明書) 運転中は軸振動検出器により以下のとおり管理する 気 振 運転中は軸振動検出器により以下のとおり管理する。 (単位:mm 両振幅) 検出箇所 警報値 停止値 検出箇所 警報値 停止値 軸振動 第1~第10軸受

0.175

0.250

24

(25)

工事のスケジュール

据付工事開始

:平成22年8月下旬

取替工事完了

:平成23年1月中旬

(注)現時点における計画であり、今後変更があり得る。

(26)

(参考-1)

柏崎刈羽6・7号の低圧タービン損傷について

柏崎の地震後の機器詳細点検中、低圧タービン

動翼の

部に折損が認められ その後の磁粉探

動翼の一部に折損が認められ、その後の磁粉探

傷検査において指示模様が認められた。

原因調査の結果、地震との関係はなく、発電を止

める際などにタービンを回す蒸気の逆流が起き

める際などにタービンを回す蒸気の逆流が起き、

翼に想定以上の振動を与えたことが原因と確認さ

れた

26

れた。

(27)

(参考-2)

柏崎刈羽6・7号の低圧タービン損傷の概要

志賀2号 柏崎刈羽6号 柏崎刈羽7号 折損 指示模様 合計 折損 指示模様 合計 折損 指示模様 合計 折損 指示模様 合計 折損 指示模様 合計 折損 指示模様 合計 12段 [L-2] 損傷本数 2 256 258 0 137 137 2 90 92 840 912 912 [L 2] 総本数 840 912 912 13段段 損傷本数 0 0 0 0 0 0 0 1 1 [L-1] 総本数 960 756 756 損傷本数 0 0 0 0 5 5 0 96 96 14段 [L-0] 損傷本数 0 0 0 0 5 5 0 96 96 総本数 732 780 780 27 (注) [ ]内は、柏崎刈羽での呼び名である。

(28)

(参考-3)

柏崎刈羽6・7号の損傷の原因

(参考

柏崎刈羽

損傷

原因

L-2段【志賀2号では第12段に相当】 負荷遮断時のフラッシュバックにより 当該翼部に乱流 負荷遮断時のフラッシュバックにより、当該翼部に乱流 が発生した。これによる振動によりき裂が発生・進展し、損 傷した。 L-0段【志賀2号では第14段に相当】 傷した。 段【 賀 号 第 段 相 】 復水器の真空度が低下した状態で低負荷運転を行った ことにより、疲労限を超えるランダム振動が発生した。これとにより、疲労限を超えるランダ 振動が発生した。 れ によりき裂が発生・進展し、損傷した。 28

(29)

(参考-4)

志賀2号と柏崎刈羽6・7号の原因の違い(1)

◆L-2段【志賀2号では第12段に相当】 ・志賀2号は、ランダム振動にフラッシュバックの影響志賀 号は、ランダ 振動 ラッシ ックの影響 が重畳したため疲労限界を超え損傷に至ったもの。 ・柏崎刈羽6・7号は、フラッシュバックの影響と翼の共 振が重な 疲労限界を超えたも 振が重なって疲労限界を超えたもの。 志賀2号では、 11~14段部分の縮小モデルを用い た試験により、ランダム振動及びフラッシュバックの試験 、 振動 影響があってもその際の発生応力が疲労限に対して 十分余裕があることを確認している。さらに当該翼に デ 29 ついては、製作した実物大モデルによる試験により、 それぞれの影響を確認している。

(30)

(参考-5)

志賀2号と柏崎刈羽6・7号の原因の違い(2)

◆L-0段【志賀2号では第14段に相当】 志賀 号は 損傷し な ・志賀2号は、損傷していない。 ・柏崎刈羽6・7号は、ランダム振動とタービン内の真空 度の影響が重なって疲労限界を超えたもの 度の影響が重なって疲労限界を超えたもの。 志賀2号では、11~14段部分の縮小モデルを用いた 試験でランダム振動及びフラッシュバックの影響を確認 試験でランダム振動及びフラッシュバックの影響を確認 している。さらに、運転時に真空度が警報値を超えて運 転し続けることは考えられないが、仮に継続したとしても、 30 転し続けることは考えられないが、仮に継続したとしても、 疲労限に対して十分余裕があることを確認している。

(31)

審 査 結 果

北陸電力㈱志賀2号機のタービン取り替え

北陸電力㈱志賀2号機のタ ビン取り替え

に係る電気事業法第48条に基づく工事計

画届出は、同法第39条第1項に定める技

術基準に適合しており、安全の確保上問

術基準に適合しており、安全の確保上問

題ないものと判断する。

31

参照

関連したドキュメント

で得られたものである。第5章の結果は E £vÞG+ÞH 、 第6章の結果は E £ÉH による。また、 ,7°²­›Ç›¦ には熱核の

労働安全衛生法第 65 条の 2 、粉じん則第 26 条の 4

年度まで,第 2 期は, 「日本語教育の振興」の枠組みから外れ, 「相互理解を進 める国際交流」に位置付けられた 2001 年度から 2003

87.06 原動機付きシャシ(第 87.01 項から第 87.05 項までの自動車用のものに限る。).. この項には、87.01 項から

ERROR  -00002 認証失敗または 圏外   クラウドへの接続設定及びア ンテ ナ 接続を確認して ください。. ERROR  -00044 回線未登録または

第2章 環境影響評価の実施手順等 第1

活動前 第一部 全体の活動 第一部 0~2歳と3歳以上とで分かれての活動 第二部の活動(3歳以上)

ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を半期