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冨 慧魁亀冨

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Academic year: 2021

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(1)

西松 主賓設 技等EVOL 5

30

10 10 4060 i50200 800 10000 g‑ゲ‑2 暑 Fig‑2 せん孔速度 〜推定‑軸圧縮 強度 ミット‑ ンマ による試験で求 めた。

Fi g. ‑ 2

にせん孔 速度

( m m/ mi n)

〜推 定 ‑軸 圧縮 強度

( k g f / c m

2)の関係 を示すO図中のアル フ ァベ ットは ビ

ット (

≠6 0 )

の種類 を示 してお り,右上の試料名は, 大谷石 については古河鉱業㈱吉井工場で使用 した もの で, その他 は出張所名で実験箇所の岩種 を表 わ した。

≠36インサー トカー ビ ット換算値 とあ るのは レ ツグ‑

ンマを用 いて

≠3 6

インサー トカー ビ ットでせん孔 した 速度 を

≠6 0

の断面積比で1威じた もので あ るo また,せ ん手し速度が‑軸圧縮強度 との関係で連続 して変化 して いるが,iEしくは強度 ご とに断続 した値であ る。

この図 よ り,‑軸圧縮強

度4 0‑2 0 0 k g f / c m

2の岩 が本 装置 を適用 し得 る範 囲 と考 えられ る。 この範 囲で はせ ん子u衷度が

5 0 0 m 吋′ mi n

を越 えてお り(Tl,T2ビ ット), 一応実用化の域 に達 している。

photo‑1 左か らT 2、Tlピ ッ ト

圧縮強度

が4 0‑6 0 k g f / c m

Z仕 丹)の岩でせん孔 速度が急激 に落 ち込んで いる理由は,繰粉が ビッ トに 付着 してビッ ト先端開 口部の閉塞 を起 こすためで,秤 着す る原因は土舟 にせん断力を加 えた時 に土舟の表面

の見か けの含水率が増加す るため と考 えられ る。 これ らの対策が完成すれば」軸圧縮強度

2 0 0 k g f / c m

2以下 に適 した工法 となろ う。

3

粉塵濃度 の計

人体 に悪 い影響 を及ぼす粉塵の粒径 は

1 0 〃m

以下 と いわれているo実験で はローポ リウムサ ンプ ラを用 い て,実験装置が発生す る粉塵濃度 とエ アブ ロー式で レ ツグ‑ ンマ及び

3

ブームジ ャンボの

1

ブームを用いて せん孔 した場合 に発生す る粉塵濃度 を上煉交した。

轟論 的 には,実験装置が粉塵濃度 に及ぼす ビ ット先端の 目詰 ま りのためにエ アブ ロー した場合で も

0. 4‑0. 8 mg/

m3であ りほ とん ど無視できる数字であ

った。一方, レ ツグ‑ ンマで インサー トカー ビ ットを 使用 した場合 と

3

ブームジ ャンボの

1

ブー ムだ けを使 用 してエアでせん孔 した ときは, それぞれ

1 4 0 mg/ m

3,

2 3 0 m9/ m

3の粉塵濃度 とな った。 これはせん孔速度の 差 を考慮 して も, なお大 きな差であ り,真空ず り除去 式せん孔装置の粉塵濃度の減少 に対す る寄与 は著 しい

といえる。

4

あ とが き

本開発は,財団法 人 日本力

白振興会 (会長笹川良一) か ら補助 を受 けて行った もので,実験 は西松建言対輔 と 古河鉱業㈱が担 当 した。

なお,本装置は特許 として出願 し公告 されている, (特許 出願公告 昭和

5 6 ‑ 3 8 7 5 9

0)

国抄 銀

諏萄贋昏 冨遮る路床安定飽選の 施 冨 臆 慧魁 亀 冨

広川 文 明* 山沢 鋭 二 **

望 月 宏稀 *** 斉 藤 顕次 ***車

中央 自動車遺西条工事 において,路床の安定処理 を行

*横浜 (支)甲府西条 (出) 革*横浜 (支)甲府西条 (也)所長 串*串横浜 (支)甲府西条 (出)係長

**串*技術研究所係長

147

(2)

西 ヰ公廷 設 枝提VOL 5

った。路床

厚5 0 c m

の内,上部路床

3 0 c m

に消石灰 による安 定処理 を実施 した ものについて, その概略 を報告す る。

1 路床材料 につ いて

路床材 には,径

1 0 c m

以上の過大粒子 を取 り除 くために スク リー ンを通過 させた地発生の遠路掘肖鵬吹岩 を利用 した。粒度分布の規格 は充分満足で きるものであったが, 自然含水比がいため,工事用車両の走行等 によって, わだ ち掘れや損傷がで き,路床 としての強度不足及びタ ワ ミが大 き くなった。 また

,

時 は硬岩であ るが,掘 削後, スレーキングによって,土砂化す る等の理 由のた め, 自然含水比 を最 適含水比 (wop

l‑1 2. 7%)

まで低 下 させ る必要があった。

2

路床材の締め固め及び強度特性

路床材の締 固め曲線 とCBRの関係 をFig」 に示す。

10 5 20 25 010 50 100 W (%) C a R (%)

Fig‑1 CBR‑乾燥密度曲線

この路床材 の自然含水比

wn‑1 8. 6%

での

9 5%

正 CB R

3. 6

で,woptにお ける

9 5%

修正CBR

4 7

とな り, 自然含水比のCBR

1 /1 3

に低下 していて,下部路床材 のCBR規格 も下廻 っている。 いまwoplとwn‑ 18.6

%の両状態で同一の密度が,得 られ るように,路床 を施 工 した として, w optの状態での施工 と, w n

‑ 1 8. 6%

での施工時の路床の変形量 を次式で求 める。

AO‑守 (c m )

Ao:変形量

( c m)

a:

接地半

径 ( c m)

a‑12+A

E'.変形係数 (kg

f / c m

2)

E‑40×CBR P:接士旺 (kg

f / c m

2)

p‑1000×R 7rX a2

R:

輪荷重 R‑5(tf)

148

woptでの施 工時の変形量 は

0. 7 5 m m

,wn‑18.6%で の施工の場合 は

9. 7 m m

となる。 この よ うに wn

‑1 8. 6%

の材料 を使用 した施工 によるタ ワ ミ最 は極 めて大 き くな る wnとwoplの差 は

5, 9%

であ る。 w nを曝気乾燥で,

woptまで低下 させ るこ とは困難であ るため,消石灰 の 安定処理が考 え られた。

W 7

1 ‑1 8. 6%

の材料 に消石灰 を添加率

2%

で加 えた と きの含水比 は

1 5. 2%

にな り,CBRFig」に示す よ う に

1 6. 0%

に改良 され る。この改良効果 をさ らに検討す る ため,消石灰 を添加す るモデル施工 を行 った。

3

安定処理の層厚 および添加材 につ いて

1

1 5 c m

2

層盛土で厚 さ

3 0 c m

とす る。モデル施工 の 結果,消石灰の添加量 を

2%

とした。 また,安定処理区 域 は住宅地域であ るため, スモーキング (粉塵発生)防 止対策 として, ウェ ッ トパ ウダ (加湿消石灰) を使用 し

た。

4 安定処理の施工方法

安定処理の施工手順 をTabIe

‑ 1

に示す。

TableJ 施工手順

4‑ 1

消石灰散布

路上混合方式 を用 いたため,バ ラ積 み したダ ンプは安 定処理ヤー ド全域 にわたって等間隔 にダ ンプア ップ Lた

あ と,グ レーダ及び人力によって均一 に敷広 げた.

4‑2

混合

路床材 は 日本統一土質分類で は

GM

にあた り,疎分を 多 く含む遠路掘削軟岩であ る。モデル施工時の混合方式 はダ ウンカ ッ ト油圧式 を採用 Lたが,過合後,擦分の多 い上層部 と襟分の少 ない下層部 とに分離 されたため,令 水比の低下,物 性の変化 によって全層の破壊, クラック の発生,浸水及び下層部の含水比の増加がみ られた。 そ のため,混合方式 にア ッパーカ ッ ト油圧式 を用 いるこ と によって粒度分布が均l Iなった。 また,混合 性を良 く す るため,一次混合後,仮転圧 を して二次混合 を行った。

(3)

西 キ公建 設 享琵VOL5

5

施工能 力

Table‑1の ように,施工手順 はい くつかの工程がシリ ーズ となっているが, この中で,施工能力を大 きく支配 す るのは混合であ る。

6 管理方法

日常管理方法 としては,管理試験は もちろんの事,添 加材の使用量 と散布面積及び混合土最 な どの数量管理, 混合後の層厚及び混合性の確認 を行った。 また,強度が 発現す るまで交通開放を中止 した。

7 あ とが き

消石灰 による安定処理 をす るこ とによって,品質基準 は全て満足 された。 また,

施工

後の路床仕 上 り面 も,運 搬車両な どの走行 に対 して,良好 な状態 とな り,本方法

は有効であった。

L抄 録

菅ン瞳邦宵腹圧 這歳番地荘鴇蔑

平 野 孝 行 * 丹 内 正 利 **

杉 本 正 一 ***

一般 にサ ン ドパ イルは圧密促進 とい う間接的な地盤強 化の 目的で,サ ン ドコンパ クションパ イルは直接的な地 盤強化の 目的で用い られる。

しか し,サ ン ドパ イルに も,地表面か ら浅 い範岡であ れば,かな りの締固め効果のあ ることが, これまで に確 認 されている。

久保田鉄工㈱痔新羅工場鋳造機基礎増設工事 にあた り, 主 に振動対策か ら表層

5m

間の

N

値 を

5

か ら

1 0

程度に上 げ る必要が生 じた。

そこで本工事 においでは,サ ン ドパイルの締固め効果 に着 目して本工法 を採用 した。設計はコンパ クション理 論 に基 いたが, ほぼ予測通 りの改良効果が得 られた。

また, 当該建設地点は

1

0mの高 さ制限のあ る既設建屋 内であ るため,専用機械 は使用で きず,簡易な振動ケ‑

土 木 設計 部 設 計 課 土木 設 計 部 設計 課係 長 棄関東 (支)栄町 (作)

シンダを現場製作 L,直営の形で工事 を行った。

この結果,工費は外注 による場合 に比べ大幅 に経済的 な もの となった。

1 工事概要

工事概要 と基経形状 をそれぞれTable‑1,Fig.1に示 す (Fig∴1は次ページに示す)0

Table‑1工事概要

企 業 先 久保 田鉄工㈱船 橋工 場 口 二事 名 鋳 造機 基礎工事

〕二 昭和56年 6月13日〜同年 8月31 薯 8,900万円

地盤 改 良

事数最 サ ン ドパ イル¢400

2 土質条件

当工事現場 における代表的な土質柱状図をFig.2に示 す。

架度

(∩) llON20 30 40

5.0

1105..00× 桓 土 一一、,でヽ1

‑.貝殻まじi)

O野卑砂I /+/

'.lt :・:‑'...純I絹五秒

・.:A;シjL,卜

:.7{寿だ稔砂

Figl2 質柱状図

3

サ ン ドパ イルの施工

当該地盤のような緩 い砂質土層の改良は,振動 による 地盤改良工法であるバ イブ ロコンポーザー工法,バ イブ

ロフローテー ション工法等が最 も適 当であ る。 しか し, これ らの工法 は全て大型の施工機械 を用いて行 うもので あ り, 当工事の ように,既設建屋内での施工であ るため に施工限界高 さが10m以下 と制限され る場食 適用が不 可能であ る。

このため, 当工事 においては,∵敗に使用 されている 149

参照

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