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SI アイドリングが可能か 2. SI ⇒切替が可能か

ドキュメント内 Microsoft Word - 天然ガスCGS.doc (ページ 107-117)

Bore × stroke Displacement

1. SI アイドリングが可能か 2. SI ⇒切替が可能か

0 20 40 60 80 100 120 140 160

0 50 100

時間 

[

]

負荷率 

[%]

②アイドリング

③負荷投入

①セルモータ始動

④定格負荷運転

(SI) (SI)

(SI⇒HCCI) (HCCI) 今回の実験

【事業原簿50頁】

Ⅲ.2.2.HCCI過給技術の開発

15

29

SI アイドリングと定格 HCCI 結果

-60 -40 -20 0 20 40 60 0

3000 6000 9000 12000 15000

-50 0 50 100 150

θ [°ATDC]

P  [kPa] dq [J/°]

①HCCI,Pin=126kPa,Tin=84℃,λ=3.67

②SI,θig= 8°BTDC,Pin=65kPa,Tin=63℃,λ=1.87 Ne=1800rpm

CR=21

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14

Volume Flow Q0[m3/s]

Total Pressure Ratioπc

MITSUBISHI TURBOCHARGERS

70%

73%

75%

76%

77%

78%

コンプレッサ性能曲線

過給機付エンジンの SI アイドリング運転成功

【事業原簿52頁】

Ⅲ.2.2.HCCI過給技術の開発

30

SI-HCCI 切替運転の結果

0 50 100 150

0 50 100 150 200

1.5 2 2.5 3

t

 

[sec]

Torque[Nm], Tin[] λ,πc, mf [g/s]

Torque Ne=1800rpm θig=7°BTDC

2006/1/18 +mf boost

CR=21

triger mf

Tin

πc λ

過給機付エンジンで SIHCCI 切替成功

【事業原簿53頁】

Ⅲ.2.2.HCCI過給技術の開発

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最適化検討モデル

Intake Temperature

EGR Valve Waste Gate

Fuel

Turbine Capacity

シミュレーションで最適化:5つのパラメータを設定

【事業原簿48頁】

Ⅲ.2.2.HCCI過給技術の開発

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Pmax< 150bar

θ50≒10aTDC

Maximize ηb Parameter

Multi Objective Genetic Algorism

GT-Power

Maximize BMEP

制約条件の下で効率と出力を最大化するよう5パラメータを自動最適化

最適化検討モデル

【事業原簿48頁】

Ⅲ.2.2.HCCI過給技術の開発

17

33

最適化計算結果

9ε=21 9LPR Turbo 91600rpm

917世代、274ケース Ref. Opt.

最適化パラメータ

 給気温度 degC 59.85 48.06

 当量比 0.41 0.42

 空気比 2.45 2.40

 ウェストゲート開度 % 10.28 3.86

 タービン容量 1.00 1.17

 EGR % 0.00 0.00

エンジン性能

 IMEP bar 11.85 13.45

 BMEP bar 10.06 11.76

 正味出力 kW 44.50 52.03

 正味効率 % 42.61 43.74

 図示効率 % 50.22 50.05

 θ0 aTDC -2.65 -1.58

 θ50 aTDC 11.62 15.15

 θ10-90 degCA 8.04 9.43

過給機大型化・空気比リッチ化 ⇒ 出力17%、効率1ポイント向上

【事業原簿48頁】

Ⅲ.2.2.HCCI過給技術の開発

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ターボHCCIエンジンの性能追求

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20

25 30 35 40 45 50

外部過給による 実験値

CR=21

CR=17

Brake Mean Effective Pressure BMEP bar Brake Thermal Efficiency ηe%

43%(H17ターボ)

49kW

40%(H16ターボ)

42kW

30%(H15ターボ)

22kW

サイクルシミュレーションに よる予測結果

【事業原簿48頁】

Ⅲ.2.2.HCCI過給技術の開発

実用化にむけた継続研究について 高効率小型天然ガスコージェネ技術開発

ヤンマー株式会社

小型天然ガスコージェネパッケージ外観 (イメージ)

「高効率小型天然ガスコージェネ技術開発」

(事後評価)分科会 資料6-3

高効率小型天然ガスコージェネの実用化までのステップ

実用化にむけた継続研究について

2

高効率小型天然ガスコージェネ実用化までに必要な技術開発項目

・最大負荷時性能 ・主要部品温度計測

・部分負荷時性能 ・多気筒エンジンのガバニング ・主要部品応力計測

:部分負荷、最大負荷運転時 ・潤滑油消費量改善

:負荷変動時 :ピストンプロフィール見直し

:負荷投入時 :ピストンリング構成見直し

・点火プラグ

:要求電圧と寿命推定

・スワール

・圧縮比

・セルモータでの始動 ・排気流れ改善 ・負荷投入、遮断

:固定カムでの始動 ・燃焼室内燃焼残さ物の影響

:エンジン冷態、暖態 ・点火プラグ寿命

:点火プラグ状態 ・燃焼検出装置 :ノッキンク゛

・触媒小形化

・機器コンパクト化

・系統連系

        ・低騒音 ・インバータ

:低騒音ファン技術 ・電力特性

:低騒音パッケージ ・総合熱効率向上

・低振動 :低排気温度対応

:11MpのPmax対応防振 ・自動制御盤

・保護装置

・遠隔監視

:H15~H17技術開発実施項目 :社内業務として実施する項目

:H18~H19継続研究実施項目 パッケージ

実用化

信頼性確保・コストダウン 製造準備

パッケージ製造方法確定、製造諸準備 エンジン製造方法確定、製造諸準備

取扱い説明書、パーツリスト作成 燃焼性能の確立

HCCI用パッケージの低騒音化

コストダウン

コストダウン

エンジン 製造準備

エンジン始動方法(制御)の確立

制御技術の確立

出力・効率向上

信頼性確保

長期耐久性確認 エンジン性能 信頼性確保・コストダウン

パッケージ性能

取扱い説明書、パーツリスト作成 長期耐久性確認

信頼性確保 高効率排ガス熱交換器の開発

高効率小型天然ガスコージェネの実用化までに必要な技術開発項目

実用化にむけた継続研究について

継続研究

H15-17年度の技術開発では、コージェネ用エンジンとしての主たる運転負荷である 最大出力時の目標エンジン性能達成に注力

・実験用設備としての動力計がエンジン回転数をガバニング(指示回転数に制御)

・始動についても動力計でセルモータ回転数を模擬

・比較的高価な燃焼圧センサーを用いて燃焼状態を検出し、フィードバック制御

継続研究では下記を実施

(1)「エンジンが回転数を検知して、燃料量や空気量、混合気温度をエンジン自身 で制御して負荷にかかわらず回転数を一定に保つ」 制御技術の開発

・部分負荷及び最大負荷運転時

・負荷変動時

・負荷投入時

(2)セルモータによる始動

(3)装置の廉価化 ・燃焼圧センサー:イオン電流による燃焼状態の検出の可能性検討

・排ガス触媒小形化

(4)出力向上、熱効率向上の可能性検討

・スワール低減

・圧縮比の微調整

・排気圧力の低減によるエンジン圧力損失の低減 実用化にむけた継続研究について

HCCI エンジンシステム

燃焼検出装置

イオン電流による 燃焼状態検出を 検討

筒内圧力センサー

酸化触媒小形化を検討

コントローラ-

酸化触媒

発電機

熱交換器 ミキサー 機関冷却水

燃料ガス 空気 スロットル

セルモータ セルモータによる始動 実用化にむけた継続研究について

0 20 40 60 80 100 120

0 50 100 150 200 250

経過時間 sec

ダイナトルクNm

回転数ガバニング技術の開発

部分負荷、最大負荷運転時の機 関回転数の変動幅を小さくする

負荷投入を全負荷投入可能とする

負荷投入時間を短縮する

0 500 1000 1500 2000

0 50 100 150 200 250

経過時間 sec

機関回転rpm

負荷変動時の機関回転数の変動 幅を小さくする

実用化にむけた継続研究について

4

継続研究のスケジュールと研究体制

NEDO ヤンマー(株) エンジンの技術開発排ガス触媒の試験・評価

研究体制スキーム 実用化にむけた継続研究について

継続研究のスケジュールと研究体制

NEDO ヤンマー(株) エンジンの技術開発排ガス触媒の試験・評価

研究体制スキーム 実用化にむけた継続研究について

実用化にむけた継続研究について 高効率小型天然ガスコージェネ技術開発

ありがとうございました

参考資料1 評価の実施方法

本評価は、 「技術評価実施規程」 (平成 15 年 10 月制定)に基づいて研究評価を 実施する。

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構( NEDO )における研究評価 の手順は、以下のように被評価プロジェクト毎に分科会を設置し、同分科会にて研 究評価を行い、評価報告書 ( 案 ) を策定の上、研究評価委員会において確定している。

z 「 NEDO 技術委員・技術委員会等規程」に基づき研究評価委員会を設置

z 研究評価委員会はその下に分科会を設置

ドキュメント内 Microsoft Word - 天然ガスCGS.doc (ページ 107-117)

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