Bore × stroke Displacement
1. SI アイドリングが可能か 2. SI ⇒切替が可能か
0 20 40 60 80 100 120 140 160
0 50 100
時間
[
秒]
負荷率
[%]
②アイドリング
③負荷投入
①セルモータ始動
④定格負荷運転
(SI) (SI)
(SI⇒HCCI) (HCCI) 今回の実験
【事業原簿50頁】
Ⅲ.2.2.HCCI過給技術の開発
15
29
SI アイドリングと定格 HCCI 結果
-60 -40 -20 0 20 40 60 0
3000 6000 9000 12000 15000
-50 0 50 100 150
θ [°ATDC]
P [kPa] dq [J/°]
①HCCI,Pin=126kPa,Tin=84℃,λ=3.67
②SI,θig= 8°BTDC,Pin=65kPa,Tin=63℃,λ=1.87 Ne=1800rpm
CR=21
1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0
0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14
Volume Flow Q0[m3/s]
Total Pressure Ratioπc
MITSUBISHI TURBOCHARGERS
70%
73%
75%
76%
77%
78%
コンプレッサ性能曲線
過給機付エンジンの SI アイドリング運転成功
【事業原簿52頁】
Ⅲ.2.2.HCCI過給技術の開発
30
SI-HCCI 切替運転の結果
0 50 100 150
0 50 100 150 200
1.5 2 2.5 3
t
[sec]
Torque[Nm], Tin[℃] λ,πc, mf [g/s]
Torque Ne=1800rpm θig=7°BTDC
2006/1/18 +mf boost
CR=21
triger mf
Tin
πc λ
過給機付エンジンで SI - HCCI 切替成功
【事業原簿53頁】
Ⅲ.2.2.HCCI過給技術の開発
31
最適化検討モデル
Intake Temperature
EGR Valve Waste Gate
Fuel
Turbine Capacity
シミュレーションで最適化:5つのパラメータを設定
【事業原簿48頁】
Ⅲ.2.2.HCCI過給技術の開発
32
Pmax< 150bar
θ50≒10aTDC
Maximize ηb Parameter
Multi Objective Genetic Algorism
GT-Power
Maximize BMEP
制約条件の下で効率と出力を最大化するよう5パラメータを自動最適化
最適化検討モデル
【事業原簿48頁】
Ⅲ.2.2.HCCI過給技術の開発
17
33
最適化計算結果
9ε=21 9LPR Turbo 91600rpm
917世代、274ケース Ref. Opt.
最適化パラメータ
給気温度 degC 59.85 48.06
当量比 0.41 0.42
空気比 2.45 2.40
ウェストゲート開度 % 10.28 3.86
タービン容量 1.00 1.17
EGR % 0.00 0.00
エンジン性能
IMEP bar 11.85 13.45
BMEP bar 10.06 11.76
正味出力 kW 44.50 52.03
正味効率 % 42.61 43.74
図示効率 % 50.22 50.05
θ0 aTDC -2.65 -1.58
θ50 aTDC 11.62 15.15
θ10-90 degCA 8.04 9.43
過給機大型化・空気比リッチ化 ⇒ 出力17%、効率1ポイント向上
【事業原簿48頁】
Ⅲ.2.2.HCCI過給技術の開発
34
ターボHCCIエンジンの性能追求
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20
25 30 35 40 45 50
外部過給による 実験値
CR=21
CR=17
Brake Mean Effective Pressure BMEP bar Brake Thermal Efficiency ηe%
43%(H17ターボ)
49kW
40%(H16ターボ)
42kW
30%(H15ターボ)
22kW
サイクルシミュレーションに よる予測結果
【事業原簿48頁】
Ⅲ.2.2.HCCI過給技術の開発
実用化にむけた継続研究について 高効率小型天然ガスコージェネ技術開発
ヤンマー株式会社
小型天然ガスコージェネパッケージ外観 (イメージ)
「高効率小型天然ガスコージェネ技術開発」
(事後評価)分科会 資料6-3
高効率小型天然ガスコージェネの実用化までのステップ
実用化にむけた継続研究について
2
高効率小型天然ガスコージェネ実用化までに必要な技術開発項目
・最大負荷時性能 ・主要部品温度計測
・部分負荷時性能 ・多気筒エンジンのガバニング ・主要部品応力計測
:部分負荷、最大負荷運転時 ・潤滑油消費量改善
:負荷変動時 :ピストンプロフィール見直し
:負荷投入時 :ピストンリング構成見直し
・点火プラグ
:要求電圧と寿命推定
・スワール
・圧縮比
・セルモータでの始動 ・排気流れ改善 ・負荷投入、遮断
:固定カムでの始動 ・燃焼室内燃焼残さ物の影響
:エンジン冷態、暖態 ・点火プラグ寿命
:点火プラグ状態 ・燃焼検出装置 :ノッキンク゛
・触媒小形化
・機器コンパクト化
・系統連系
・低騒音 ・インバータ
:低騒音ファン技術 ・電力特性
:低騒音パッケージ ・総合熱効率向上
・低振動 :低排気温度対応
:11MpのPmax対応防振 ・自動制御盤
・保護装置
・遠隔監視
:H15~H17技術開発実施項目 :社内業務として実施する項目
:H18~H19継続研究実施項目 パッケージ
実用化
信頼性確保・コストダウン 製造準備
パッケージ製造方法確定、製造諸準備 エンジン製造方法確定、製造諸準備
取扱い説明書、パーツリスト作成 燃焼性能の確立
HCCI用パッケージの低騒音化
コストダウン
コストダウン
エンジン 製造準備
エンジン始動方法(制御)の確立
制御技術の確立
出力・効率向上
信頼性確保
長期耐久性確認 エンジン性能 信頼性確保・コストダウン
パッケージ性能
取扱い説明書、パーツリスト作成 長期耐久性確認
信頼性確保 高効率排ガス熱交換器の開発
高効率小型天然ガスコージェネの実用化までに必要な技術開発項目
実用化にむけた継続研究について
継続研究
H15-17年度の技術開発では、コージェネ用エンジンとしての主たる運転負荷である 最大出力時の目標エンジン性能達成に注力
・実験用設備としての動力計がエンジン回転数をガバニング(指示回転数に制御)
・始動についても動力計でセルモータ回転数を模擬
・比較的高価な燃焼圧センサーを用いて燃焼状態を検出し、フィードバック制御
継続研究では下記を実施
(1)「エンジンが回転数を検知して、燃料量や空気量、混合気温度をエンジン自身 で制御して負荷にかかわらず回転数を一定に保つ」 制御技術の開発
・部分負荷及び最大負荷運転時
・負荷変動時
・負荷投入時
(2)セルモータによる始動
(3)装置の廉価化 ・燃焼圧センサー:イオン電流による燃焼状態の検出の可能性検討
・排ガス触媒小形化
(4)出力向上、熱効率向上の可能性検討
・スワール低減
・圧縮比の微調整
・排気圧力の低減によるエンジン圧力損失の低減 実用化にむけた継続研究について
HCCI エンジンシステム
燃焼検出装置
イオン電流による 燃焼状態検出を 検討
筒内圧力センサー
酸化触媒小形化を検討
コントローラ-
酸化触媒
発電機
熱交換器 ミキサー 機関冷却水
燃料ガス 空気 スロットル
セルモータ セルモータによる始動 実用化にむけた継続研究について
0 20 40 60 80 100 120
0 50 100 150 200 250
経過時間 sec
ダイナモトルクNm
回転数ガバニング技術の開発
部分負荷、最大負荷運転時の機 関回転数の変動幅を小さくする
負荷投入を全負荷投入可能とする
負荷投入時間を短縮する
0 500 1000 1500 2000
0 50 100 150 200 250
経過時間 sec
機関回転数rpm
負荷変動時の機関回転数の変動 幅を小さくする
実用化にむけた継続研究について
4
継続研究のスケジュールと研究体制
NEDO ヤンマー(株) エンジンの技術開発排ガス触媒の試験・評価
研究体制スキーム 実用化にむけた継続研究について
継続研究のスケジュールと研究体制
NEDO ヤンマー(株) エンジンの技術開発排ガス触媒の試験・評価
研究体制スキーム 実用化にむけた継続研究について