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‐‐ Site test “Investigation B1” on grating around  the pedestal inside Unit 1 PCV ‐

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(1)

“Development of a technology to investigate inside  the Reactor Primary Containment Vessel (PCV)”

April 13, 2015

Tokyo Electric Power Company

<Reference>

‐‐ Site test “Investigation B1” on grating around  the pedestal inside Unit 1 PCV ‐

[For April 10]

(2)

1. Investigation overview

Access points (Planned) C0, C11,

B0, B18,

X‐100B

CRD rail

PLR pump

HVH  MS pipe

PLR pipe

HVH

Pedestal Opening

B1, B2,

B3, B4, B5, B6,

B7, B8,

B9, B10, B11, B12, B13, B14, B18,

B0,

B17, B16,

B15,

C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10,

C11,

C1, C0,

Counterclockwise  access route

(Conducted on April 10)

Investigation device

: Access route (counterclockwise)        : Access route (clockwise)       

Purpose: For Unit 1, conducting an investigation in order to collect information on “the 1st floor grating  inside the Primary Containment Vessel (PCV)” from the robot inserted through X‐100B penetration pipe.  

Clockwise route

Counterclockwise route

Opening to  access  Basement  floor

(3)

2. Access route (performance result)

Actual investigation route Original route

Fallen objects

X100B penetration pipe

B0,

B1, B2,

B3,

B5,

B6, B7,

B8, B9,

B11, B12, B14, B15,

B16, B17,

B18,

B10, B13,

B4,

Where the  robot  stuck

 The investigation was conducted taking on a different route as some objects were  found to be fallen on the original access route planned. 

 The robot was stuck on the route between B14 and B15. 

Approx. 20 mm Approx. 20 mm

Approx. 20 mm Approx. 20 mm

(4)

3. Investigation results

No. Location Investigation results

Opening to  access  basement 

floors

B2 investigation* will be conducted next time.

TEPCO confirmed there is an opening accessible to  the basement as well as no obstacles around it.

CRD rail

Yet to be reached at CRD rail.

Images have been takenwith a camera facing  towards CRD rail from the place where the robot   reached at, which is now under evaluation. 

On the access  route

No significant damages were found on the  existing facilities.(such as HVG, PLR pipe, the wall  of Pedestal)

Information on the temperature and radiation  levelshas been obtained at each investigation point.

The following  information were obtained for items  to  of this investigation.

* B2 investigation: Investigation on basement floor excluding the pedestal.

B10,

X‐100B  Penetration 

pipe

PLR pump

HVH 

PLR pipe Pedestal 

Opening

HVH 

CRD rail

HVH 

Opening to access  basement floors

B0,

B1, B2,

B3, B4, B5, B6,

B7, B8,

B9, B11,

B12, B14,

B13,

(5)

B10,

X‐100B  Penetration pipe

PLR pump

HVH 

Pedestal  Opening

HVH 

HVH 

Opening to access  Basement floor

B0,

B1, B2,

B3, B4, B5, B6,

B7, B8,

B9, B11,

B12, B14,

B13,

4‐1. Images (Opening to access the basement)

B4

Spot where the robot can  be inserted.

With B2 investigation to be conducted next time, TEPCO confirmed  there is an opening accessible to the basement as well as  no obstacles  around it.

Appri. 20 mm

Approx. 50 mm

PLR Pipe

(6)

B10,

X‐100B  Penetration pipe

PLR pump

HVH 

PLR pipe Pedestal 

Opening

HVH 

HVH 

B0,

B1, B2,

B3, B4, B5, B6,

B7, B8,

B9, B11,

B12, B14,

B13,

PLR pipe

B7

4‐2. Images (PLR pipe)

Approx. 20 mm

No significant damages were found on the PLP pipe (for  heat retention).

It was found that a part of the shield has been fallen off.

(7)

B10,

X‐100B  Penetration pipe

PLR pump

HVH 

PLR pipe Pedestal 

Opening

HVH 

HVH 

B0,

B1, B2,

B3, B4, B5, B6,

B7, B8,

B9, B11,

B12, B14,

B13,

4‐3. Images (Equipment hatch and exterior of pedestal)

Exterior of the outer wall of the pedestal

No significant damages were found on the outer wall of the  pedestal.

B3

Exterior of the equipment hatch.

No significant damages were found on the equipment  hatch.

B2

Outer wall of the pedestal

(8)

HVHIn the center at the bottom) HVHAt the edge of the bottom)

No significant damages were found on HVH (D).

B10,

X‐100B  Penetration pipe

PLR Pump

HVH 

PLR pipe Pedestal 

Opening

HVH 

HVH 

B0,

B1, B2,

B3, B4, B5, B6,

B7, B8,

B9, B11,

B12, B14,

B13,

B1

Approx. 20 mm Approx. 20 mm

4‐4. Images (HVH (D) )

(9)

5. Investigation results (Temperature/ dose rate)

Dose rate

Sv/h

Temperature 

(℃)

B3 7.4 17.8

B4 7.5 19.2

B5 8.7 19.4

B7 7.4 19.5

B11 9.7 19.2

B14 7.0 20.2

Temperature and dose rate were measured at the following points.

B10,

X‐100B  Penetration 

PLR pump

HVH 

PLR pipe Pedestal 

Opening

HVH 

HVH 

B0,

B1, B2,

B3, B4, B5, B6,

B7, B8,

B9, B11,

B12, B14,

B13,

(10)

6. Investigation robot stuck on route

 Object was found to be fallen on the planned route between B 14 and B 15  where was the narrowest part of it. 

 Following the procedures, the investigation continued  by choosing  an another  route avoidable the objects. 

 After that, although the robot stuck at a narrow point, it captured some images  facing to the direction of CRD rail. (currently the images are under evaluation)

Actual investigation route  Original route planned Where the 

robot stuck B15, Existing pipe

B14, Fallen  object

Possible cause and measures:

The robot got stuck with an existing  pipe and some shut parts of the grating  or uneven part at the joint, which 

resulted in making the route hard to  run on.  

Measures to be taken are under study.

(11)

April 2015

10 11 12 13 14 15 16 17

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

1. Investigation on counterclockwise  route

2. Investigation on clockwise route

7.  Schedule

Robot collection review

Under examination for the  implementation period for the  investigation on clockwise route.

Investigation

Dose rates were obtained below 10 Sv/h. 

A knowlege was obtained that with the same amount of dose rates in “investigation on clockwise  route”, the investigation camera which installed into the robot could tolerate two or three days without  any problems .

As for the case of an investigation on clockwise route, the plan is currently reviewed based on the  knowledge obtained above.

(12)

Reference: Mock‐up 

Spot where the robot stuck

(13)

Reference: Mock‐up

Spot where the robot stuck

CRD rail

参照

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